随炉样块层深检测合格,工件完成品检测不合格是什么原因
各位老师,我公司在做齿轮渗碳处理时,检测随炉样块层深在标准范围内(标准0.5mm-0.8mm,实测0.77mm);待工件磨齿后,做齿轮完成品检测时发现层深超上限好多(磨齿后标准0.4-0.7,实测0.91),反复测工件完成品结果基本都是这样,请问各位老师遇见过这种情况吗,是检测人员的问题还是检测仪器的问题,还是随炉样块说谎了,工件完成品就是超上限了 可以通过宏观比较一下,你的试块整体渗碳均匀性是不是良好,有没有刚好检测到浅的位置(就是试块有异常的区域正好被检测到),如果能将试块找出来重新确认一下最好。如果是均匀的,那就是试块状态和产品不一致,那后序就要采取一此措施来规避这种情况。 dzkyx1314 发表于 2023-6-2 07:52可以通过宏观比较一下,你的试块整体渗碳均匀性是不是良好,有没有刚好检测到浅的位置(就是试块有异常的区 ...
随炉试块反复检测层深硬度金相确认都是合格的,很好。
那个不合格的工件切成试块反复检测都是超上限很多,结果基本没变化。
后来重新找了个工件切成试块,就检测合格了。
这两个月发生两次这种情况了,始终没找到原因,设备还是很稳定的,连续渗碳炉,也没发现渗不匀的情况。
您遇到过这种情况吗?以您的经验看可能会是什么原因导致的呢,可以提供一些思路和方向吗? 考拉抱树 发表于 2023-6-19 15:30
随炉试块反复检测层深硬度金相确认都是合格的,很好。
那个不合格的工件切成试块反复检测都是超上限很多 ...
遇到过的问题很多,解决的思路也不一样。像你这种情况,了解整个工艺过程然后排查+验证把问题点找出来,后序就好解决了。你现在是根本不知道问题出在哪里,那就不好办了。所以建议你进行设备验证。 dzkyx1314 发表于 2023-6-20 07:59
遇到过的问题很多,解决的思路也不一样。像你这种情况,了解整个工艺过程然后排查+验证把问题点找出来, ...
好嘞,多谢老师指点,我去做一下全面排查,找出原因 我遇到过一次是试块和工件不是同一材料批次的,检测材料的淬透性差很多,然后层深超差了 午夜的炮仗 发表于 2023-6-20 15:06
我遇到过一次是试块和工件不是同一材料批次的,检测材料的淬透性差很多,然后层深超差了
谢谢您提供排查思路~通过排查发现材质倒是一致的,还得从其他方面继续排查 齿轮渗层有时和切割的位置和角度有很大关系,如果你试块是直切而齿轮是斜切结果肯定不同吧 不是每炉都这样,保证设备良好的情况下,就要跟踪工艺过程了 随炉试样必须和产品同一批次材料,验证一下结果,另外看一下材料淬透性、 xqiuox 发表于 2023-7-8 07:11
齿轮渗层有时和切割的位置和角度有很大关系,如果你试块是直切而齿轮是斜切结果肯定不同吧
是的,所以切试块时要垂直切的,避免出现影响检测结果的情况发生 lucky0730 发表于 2023-7-8 09:11
不是每炉都这样,保证设备良好的情况下,就要跟踪工艺过程了
在跟踪的,不过到目前为止还没再出现那个状况 T透的水滴 发表于 2023-7-8 10:22
随炉试样必须和产品同一批次材料,验证一下结果,另外看一下材料淬透性、
您这个评论提醒我了,随炉试样确实和产品不是同一批次的材料,而是随机选取以前的热前废品制作成试块,材质倒是相同的,但不是同一批次,有可能出现淬透性有差异。但是试块和产品的渗碳层深理论上不应该差太多的,现在差了0.1-0.2mm了,而且还是在产品磨齿完成后的。 考拉抱树 发表于 2023-7-8 10:47
您这个评论提醒我了,随炉试样确实和产品不是同一批次的材料,而是随机选取以前的热前废品制作成试块,材 ...
在不排除制样问题外,一切的一切以实物为准,试块只能作为参考辅助,不同批次的材质没有参考意义,同批加工的报废品可以作为检测式样 周建国 发表于 2023-7-8 14:39
在不排除制样问题外,一切的一切以实物为准,试块只能作为参考辅助,不同批次的材质没有参考意义,同批加 ...
好的,谢谢指导,试块批次的问题我整改以后再跟踪看看
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