请大家帮忙分析一下组织,以及工艺应该怎么调整?谢谢
本帖最后由 远山归人 于 2023-6-6 16:38 编辑材料:65Mn片类
工艺:网带炉淬火保温温度850℃,保温时间80分钟
请问组织是否正常?工艺如何完善?
磨加工反应平面难磨,平面总磨量0.4-0.45,试样两平面已经磨掉0.15 感觉表面组织异常,用显微硬度测一下表面硬度,显微镜差了点,组织看上去很难一目了然。 显微镜买了很多年了,而且各个镜片清洁度都不太好,所以图片看起来不清晰。
我打显微硬度看看吧 表面组织明显有差异,应该是热处理的时候工艺没有调整到位。表面碳深度可能有点高了。 组织部清楚,总体看上去像是碳化物太多。心部组织马氏体碳化物还好。表面有无渗碳? 本帖最后由 远山归人 于 2023-6-7 11:19 编辑
dzkyx1314 发表于 2023-6-7 07:43
表面组织明显有差异,应该是热处理的时候工艺没有调整到位。表面碳深度可能有点高了。
我打了显微硬度,表面HRC60.2,逐步递减,芯部HRC57.6 hawkch 发表于 2023-6-7 08:17
组织部清楚,总体看上去像是碳化物太多。心部组织马氏体碳化物还好。表面有无渗碳?
65Mn整体淬火,没有渗碳。从现象看表面碳化物偏多,表面硬度HRC60.2,芯部HRC57.6 远山归人 发表于 2023-6-7 07:21
显微镜买了很多年了,而且各个镜片清洁度都不太好,所以图片看起来不清晰。
我打显微硬度看看吧
从表面至芯部硬度逐步降低,分别是HRC60.2 59.6559.2559.158.5 57.6 dzkyx1314 发表于 2023-6-7 07:43
表面组织明显有差异,应该是热处理的时候工艺没有调整到位。表面碳深度可能有点高了。
请问怎么降低表面碳深度,减少碳化物? 远山归人 发表于 2023-6-7 11:14
请问怎么降低表面碳深度,减少碳化物?
根据使用的设备情况,进行控碳处理。 dzkyx1314 发表于 2023-6-7 07:43
表面组织明显有差异,应该是热处理的时候工艺没有调整到位。表面碳深度可能有点高了。
是不是过热组织?65Mn淬火温度是780-840,实际温度是850,保温时间过长造成的? 远山归人 发表于 2023-6-7 11:21
是不是过热组织?65Mn淬火温度是780-840,实际温度是850,保温时间过长造成的?
和过热没有关系,淬火温度是根据实际产品和微观结果来的。组织并没有发现粗大现象, 这个温度根据你自己的需求设定就好。
这个了解一下热处理工艺过程,设备、气氛等等,然后优化一下就好了。 上传的图片看不大清楚,但是表层的碳化物还是能看清楚的,芯部没有碳化物。个人感觉应该是保护碳势高了,导致的表面存有碳化物。不知道你的保护碳势是多少?可以降低一点儿! 沉浮 发表于 2023-6-7 11:54
上传的图片看不大清楚,但是表层的碳化物还是能看清楚的,芯部没有碳化物。个人感觉应该是保护碳势高了,导 ...
我了解一下碳势,下次调整一下试试,感谢 dzkyx1314 发表于 2023-6-7 11:27
和过热没有关系,淬火温度是根据实际产品和微观结果来的。组织并没有发现粗大现象, 这个温度根据你 ...
好的,下次让他们调整一下,感谢 根据原材料碳含量范围设置碳势保护,使零件表面不增碳不脱碳 爱在旅途 发表于 2023-6-7 21:25
根据原材料碳含量范围设置碳势保护,使零件表面不增碳不脱碳
所有的材料碳势保护都是根据材料含碳量设置的,对吗? 表面可能已增碳,调整工艺。 感应热处理 发表于 2023-6-8 07:52
表面可能已增碳,调整工艺。
网带炉淬火,气体是甲醇和乙醇,请问如何调整碳势? 用HV维氏硬度测量一下
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