有没有一种较彻底的退氮工艺
公司有一产品,欲退氮后重新加工,38CrMoAl的料子,渗氮层在0.50mm左右,如何退氮才能使其表层硬度下降至能镗床加工?而基体硬度仍保持在28HRC左右。请高手指。谢谢 我们采用过880真空退氮,后机加工反映不错!不过氮化层不能完全退完,硬度就完全退掉了 敬告楼主:渗氮工件退氮而重新机加工后,在进行氮化时,硬度较低,无法恢复到原来的硬度。
对于38CrMoAl(A)而言,退氮后二次氮化硬度比首次氮化硬度低200~500HV。 请问杨工,这是什么原因呢? 回复 2# 杨青海
感谢回复,再想请教下:可不可以通甲醇保护退氮?因为我手头只有井式炉,另外,880度退氮后,基体硬度就保持不了啦,而我的零件又不允许重新调质。 回复 3# 孤鸿踏雪
感谢杨工的敬告,同样,想知道其中的原因。 那你可以试试,高频退需要加工的部位,用甲醇保护我没试过!就不敢乱说,杨工的提醒你要真的注意1这样的问题我们也有过!!!! 5#、6#suda
可以滴甲醇保护退氮处理。退氮温度可以降到700℃左右。
关于退氮处理机加工后再次渗氮为什么硬度低于首次氮化硬度问题,目前我也没有找到相关理论依据,但事实就是如此,我曾做过专门的试验,验证了这一结果。后来我查阅了大量文献资料,有两个文献介绍结果,也未提出原因所在。
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本帖最后由 yangxinshan 于 2010-4-5 14:19 编辑是漏工序了了么?
可以采取620~650℃,空气循环,保温8~10小时缓慢空冷能够加工动 不要保护! 可以用回火炉完成这些操作, 过程中间,可以打开炉盖适当时间 关于退氮以后再次氮化硬度降低的解释 大概原因如下:
大多数合金元素形成的氮化物已经分解或者球化(氮化物长大),可以形成的细小氮化物的合金元素已经不多(一般是分解的氮化物,之后的合金元素),形成质点的能力不够。因此,硬度不足。
理论分析 ,而已。
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