65mn退火后有网状铁素体,急!!
各位大神帮我看看,之前都是好的,最近出现这种情况,65mn退火后有网状铁素体,是温度高了还是温度低了,还是冷的太慢! sj1122 发表于 2023-6-16 12:08这个是上游供应的标准
我也做这个,所以好奇问一下,我记得我们原来还有一套标准来着,应该和这个差不多的。都是一个系统里面出来的。嘿嘿。
你这个产品的主要原因还是等温正火没有做好,不需要正火再退火,直接等温正火就可以了。
网状铁素体是因为奥氏体化残留,提高温度或者延长保温时间就解决了。 这个是锻件后的组织,上图是退火后的组织。500倍下看的 你这是球化退火工艺做的吗? 沉浮 发表于 2023-6-15 18:32
你这是球化退火工艺做的吗?
等温退货需要得到以下图片的组织 sj1122 发表于 2023-6-15 18:59
等温退货需要得到以下图片的组织
你们等温退火组织标准是自己定义的吗? 先正火,再退火,看看。 dzkyx1314 发表于 2023-6-16 07:46
你们等温退火组织标准是自己定义的吗?
这个是上游供应的标准 这个网状大概率是锻后的遗传组织,赞同楼上大侠的建议,先正火后退火试试。 感应热处理 发表于 2023-6-16 08:08
先正火,再退火,看看。
我先去试试,因为之前都没这么严重的网状铁素体,退货试了好几次了 温度调高调低都去不掉。 dzkyx1314 发表于 2023-6-16 13:22
我也做这个,所以好奇问一下,我记得我们原来还有一套标准来着,应该和这个差不多的。都是一个系统里 ...
谢谢兄弟,温度提高后好了。问题是为什么以前都这么做没出现过网状铁素体,近段时间开始这样的。 dzkyx1314 发表于 2023-6-16 13:22
我也做这个,所以好奇问一下,我记得我们原来还有一套标准来着,应该和这个差不多的。都是一个系统里 ...
大神在问一下,是不是锻造温度变高了导致我一直以来设定的退火温度不够了,我也把锻造后的也了金相和以前有点不一样,
图1是现在的锻造后的组织 图2是以前的以前锻造后的组织 sj1122 发表于 2023-6-16 16:12
大神在问一下,是不是锻造温度变高了导致我一直以来设定的退火温度不够了,我也把锻造后的也了金相和以 ...
其实吧这个事情很好理解的,因为可能你的金相显微镜效果不是很好,拍照不是特别清晰,或者是你没有在显微镜下面仔细观察。不然就可以感觉出来网状铁素体其实是一个原来的沿晶,然后在这个铁素体沿晶内形成了很多珠光体,通过金相分析就可以识别出来是加热没有完全溶解掉。
第二就是以前和现在锻造的沿晶铁素体宽度和厚度有差异,如果很少的沿晶或者很薄,那就很容易溶解了,在相同的正火工艺下,薄的就看不出来呢。 dzkyx1314 发表于 2023-6-16 17:04
其实吧这个事情很好理解的,因为可能你的金相显微镜效果不是很好,拍照不是特别清晰,或者是你没有 ...
我懂了,谢谢!兄弟你真的专业! 您这张图片铁素体尖角明显,加高温度就可以了。
申兴一 发表于 2023-6-17 16:19
您这张图片铁素体尖角明显,加高温度就可以了。
提高温度后太硬了布什硬度在230HB左右,那我是延长保温时间? dzkyx1314 发表于 2023-6-16 17:04
其实吧这个事情很好理解的,因为可能你的金相显微镜效果不是很好,拍照不是特别清晰,或者是你没有 ...
现在温度提高后硬度也上来了再230HB怕影响后续的机加比较费力,组织有点到不了标准。我图片附上大神帮我看一下,我是延长保温时间还是降低点温度。 如果铁素体是圆角增加保温时间还可以。现在是尖角只能提高温度。你可以缓冷再出炉硬度会降低。 申兴一 发表于 2023-6-18 16:07
如果铁素体是圆角增加保温时间还可以。现在是尖角只能提高温度。你可以缓冷再出炉硬度会降低。
那我保温去降低点温度应该也行吧 sj1122 发表于 2023-6-18 12:44
现在温度提高后硬度也上来了再230HB怕影响后续的机加比较费力,组织有点到不了标准。我图片附上大神帮我 ...
等温温度提高一点硬度会稍微降低了,注意是等温温度。
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