adrian001 发表于 2010-4-11 20:27:01

T10A退火组织

此批42圆T10A,由于生产过程异常,而按Cr不锈退火工艺退火(约850℃),生产完后为确保客户质量,检验了下组织(热压力加工用钢,标准不要求检组织,只要求硬度和脱碳。)

42圆T10A 100*


42圆T10A 500*

粗片P,组织高级

脱碳1.0100*

脱碳超标(≤0.88),可扒皮处理

封闭的碳化物 500*


硬度偏高(≤187HB)
最后我们正火+软退处理了下

紫琅人 发表于 2010-4-12 15:36:11

本帖最后由 紫琅人 于 2010-4-13 16:06 编辑

出现这么高级的粗片状P是由于退火工艺不当温度偏高引起的,还有表面严重的脱碳现象。

这个问题是可以修补的,个人意见先正火再重新进行退火工艺处理,注意温度控制,不能再高了

qinqiang268 发表于 2010-4-12 16:44:04

T10A应该用球化退火啊!怎么用850度退火呢?
乱弹!

adrian001 发表于 2010-4-12 19:48:12

楼上 注意看文字说明“由于生产过程异常”

ZX771 发表于 2010-4-12 20:07:41

“由于生产过程异常”?但T10A 的退火工艺不能异常,该怎样做就必须那样做,不进行球化退将面临片状P难以加工的问题。

17qqwzh 发表于 2010-4-12 20:11:28

那这个还能再球化退一次达到目的吗?没做过这个东西。

qinqiang268 发表于 2010-4-13 11:14:57

回复 6# 17qqwzh
可以作球化退火!

adrian001 发表于 2010-4-13 22:28:01

“由于生产过程异常”:
服了5L了,每天退火的有上千吨,每个炉子退火工艺都不一样,工人就不会发错钢?

yanglindun 发表于 2010-4-14 10:17:38

真的不错哦

guyanshuangfei 发表于 2010-4-14 11:06:57

在处理可以,但脱碳层是个问题啊?
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