汗汗 发表于 2010-4-21 15:25:15

GCr15经深冷后开裂

我们单位最近做了一批GCr15的材料,客户要求深冷处理。
结果经过-180度2小时后出炉后发现75%的开裂,请教各位大虾这是什么原因引起的呀!谢谢了:)

赤日苍穹 发表于 2010-4-21 19:09:28

冷处理裂纹。可以先低温回一下火再进行冷处理。

所以因为 发表于 2010-4-21 19:23:56

产品形状如何?裂纹在什么部位?

洗米水 发表于 2010-4-21 19:41:39

主要是冷处理后残余应力太大。Gcr15钢在-75°可以达到残余奥氏体转变的要求

大虫 发表于 2010-4-21 21:31:36

可否详细描述工件的结构,深冷处理前的工艺,深冷处理的降温速度等工艺情况。
正常来说有控制的降温比较少见工件开裂,若降温速度太快或设备的原因导致进入的液氮不能气化,液氮直接浸泡到工件,有可能导致工件开裂。
另外楼上所讲的-75°C可以达到残奥转变要求个人认为不能一概而论,残奥的转变和温度有一定的对应关系,所谓残奥的稳定性是相对的,温度越低,收缩的程度越大,受到的驱动力也就越大,所以-75°C和-100°C、-196°C处理后的残奥应该是有差异的,况且GCR15的Mf点并不是-75°C,我没记错的话,热处理手册上标明好像是在-90°C还是-100°C.

香罗 发表于 2010-7-26 23:18:34

本帖最后由 香罗 于 2010-7-26 23:19 编辑

设法控制降温速度,温度每下降几十度以后要保温一段时间,等产品内外温度一致以后再继续降温(控制降温在低温箱里面是比较容易实现的,但是低温箱的工作温度一般只能达到零下100度多一点。零下 180度的冷处理好象只能用液氮,液氮是否能通过节流阀控制降温速度我还不太了解)。
如果控制降温还不能解决开裂问题的话,在冷处理之前进行一次120℃短时间低温回火也可以帮助减少开裂

stigershu 发表于 2010-7-27 18:39:21

控制产品入冷处理炉前的温度,不要太高,尽量将产品降到室温。控制产品冷处理的降温速度。然后就是 控制产品出冷却炉后的升温速度,并且要注意及时擦掉表面的水珠。

zhaozhihua 发表于 2010-7-27 19:21:01

回复 1# 汗汗
1、不能把组织控制在3级以上(按1255标准),在保证产品质量满足要求的情况下选用比较柔和的冷却介质,一减少淬火过程产生的应力。
2、淬火后不能急于进行冷处理,在自然降至室温后再冷处理。
3、或者淬火后先进行120度的低温回火(尤其是深冷处理建议采取),有的要求残奥控制的比较严格的还要经过两到三次的低温回火(120度)也叫活化处理,和多次冷处理。
4、深冷处理后也不能马上正常工艺回火,待自然升温至室温时在进行正常回火,一般随炉升温为佳。

再者,裂纹的产生是不是深冷处理造成的,也是值得进一步的验证,不能排除淬火产生微裂纹在冷处理过程中得到延伸的可能性。

lmdrcl 发表于 2010-7-28 11:56:35

你冷处理后要冷却至室温在进行回火。

xqlxiangzhai 发表于 2010-7-28 15:32:59

淬火后要冷却到室温才进行冷处理,冷处理结束之后也要回温到室温才能进行回火。太复杂的模具最好低温回火一次进行冷处理。

chao 发表于 2010-7-30 20:27:24

冷处理最主要的目的是残余奥氏体完全转变成马氏体,8楼说的有道理

matin329 发表于 2010-8-4 08:34:27

如果真是-180深冷处理产生的。以后可以分等级进行深冷处理,如在-75度深冷后在进行-180深冷处理。

wkee 发表于 2010-8-5 11:30:06

-180度深冷处理,不是开玩笑的。直接把工件扔到液氮里面了?那开裂很正常吧!

wutiezhu 发表于 2010-12-24 17:52:26

工件有多大啊,要是大最好是先低温回一次,冷至室温后在回火,可能淬火出来时应力过大,我们深冷处理都到--195度的,但是缓冲。

贝迪颐园 发表于 2010-12-30 14:48:13

形状比较复杂的最好先低温回火,-130度就够了。
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