kuang353 发表于 2023-8-16 20:49:26

有效硬化层深度问题


如上图,20CrMnTi电机轴渗碳,检测分度圆出有效硬化层深度,要求0.75-0.95(硬化层分界线54HRC),打硬度时梯度线不正常,强渗160min+1.0,扩散90min+0.75,这种有效硬化层渗如何判定,工艺怎么调整才能避免呢?

dzkyx1314 发表于 2023-8-17 07:57:35

      以最后一个大于分界线值为准,其实这种情况在渗碳淬火冷却不好的时候经常发现,在在偏析带和正常带上面冷却差异就造成了这个结果,而且硬度检测正好是错开的,所以到了最后临界区就一边压在偏析带上面了。
    1.选择优质的钢材,带状组织和偏析少的,可以减少硬度差异。
    2.优化热处理工艺,提高冷却效果。

kuang353 发表于 2023-8-17 20:34:58

dzkyx1314 发表于 2023-8-17 07:57
以最后一个大于分界线值为准,其实这种情况在渗碳淬火冷却不好的时候经常发现,在在偏析带和正常带上 ...

经过分析,不是原材料的问题(很多不同的零件,材料和毛坯标准一致,仅有这一种种出现这种现象),是齿厚和齿高不够,导致分度圆处硬度梯度线受到了齿顶渗碳的影响

子玄 发表于 2023-8-20 09:51:38

比如有偏析,有的地方碳浓度就会有高低,硬度就有高低,,多处测量

金丝猫咪咪 发表于 2023-9-6 11:14:54

1.选择优质的钢材,带状组织和偏析少的,可以减少硬度差异。   2.优化热处理工艺,提高冷却效果。

uu263 发表于 2023-9-8 10:12:19

如果是LZ说的原因 , 那么每件都有这样的原因, 实际上每件都这样吗 ?
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