急,GCr15的材料,硬度做不上,什么原因
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2010-5-13 08:22 编辑我司一批GCr15的材料,压辊,高频处理,以前都做得很好,这一批硬度偏低,要求大于60 ,现在53——57,《基本上排除脱碳,因为调质后机加工车掉一毫米》不过我们没有做金相,冷却介质是水,水温不高,流量大,压力一般,喷水罐喷水,连续加热,工件直径6——8厘米,超音频100千瓦的,请大虾们指点,急,是不是调质出现的毛病,调质除了脱碳之外还会有什么原因影响硬度 该材料淬火硬度很容易上去,我们做的硬度都在65HRC以上,如果材料准确,你选择小的比功率,降低进给速度,延长一下奥氏体时间再试一下。 这种连续移动扫描式加热淬火,必须注意喷水圈与感应圈的距离和位置,以及喷水孔的角度、尺寸和分布,否则将会严重影响工艺效果。 材料确保正确吗 现在好了,以前水压不够和用双圈感应器,现在用单圈感应器加大水压感应器喷水,谢谢大家指点 这个和感应器的大小尺寸有关系,最好是感应器和工件之间的距离在1-1.5个mm之前。这样工件在淬火后的硬度会明显高点。 你用的是超音频电源, 双圈改成单圈后,频率升高明显,表面温度就可以提高得快,即保证热影响区符合工艺要求,又能使表层快速的达到合适的淬火温度。另外水压当然是很关键的,冷却不好,导致出现马氏体和沿马氏体晶界分布的托氏体组织,就降低了硬度。 水压很重要 高频淬火实际很简单(1),感应线圈的设计和制作。
(2),高频的电压电流及耦合
(3),冷却喷水压力及温度
(4),操作员工看火色的经验 还要注意工件水冷开始的温度大于Ar3
页:
[1]