渗碳层异常超高的原因有哪些?
生产部有一批材料没有做热处理验证就直接加工出来了, 第一炉出来后发现心部硬度偏下限,此时第二炉已经在中冷。为了保证心部硬度,将该炉中冷完成后拖出,转移至另外一个快油设备(都是爱协林1.5吨多用炉,只有油不一样)中二次加热并淬火。
入炉前取了1件产品检测渗碳层0.92,并将剩余的部分随炉淬火,结果淬火后硬化层超了,查渗碳层1.56mm,另外拿了2件产品检测,1件1.52,1件1.56。
二次加热淬火工艺:后室升温至870通入气体,碳势0.8保温3小时,降温至840保温40分钟后淬火。
正常情况,按上述工艺进行二次加热并淬火,层深应当增加0.2mm左右,但这次增加了0.6,也查不到其他原因。 其实根本问题在于设备变化造成的,中冷的时候检测方式是金相法检测的,然后淬火以后是硬度法。以前用老设备,油品冷却慢了,硬化层变化没有感觉出来,现在换设备了,冷却快了,硬化层自然就深了。这个情况干渗碳淬火的都比较有感觉的。 淬火介质发生变化,慢油和快油淬火渗碳层会有影响
第一次检测层深和第二次检测层深的方式是否一样? noyarc 发表于 2024-2-6 19:33
第一次检测层深和第二次检测层深的方式是否一样?
检测数据肯定是合适的。
就是担心检验人员检错了,我亲自去确认过。 T透的水滴 发表于 2024-2-7 10:10
淬火介质发生变化,慢油和快油淬火渗碳层会有影响
有影响的是硬化层,渗碳层不会有影响的 352834643@qq.co 发表于 2024-2-7 13:42
检测数据肯定是合适的。
就是担心检验人员检错了,我亲自去确认过。
入炉前取了1件产品检测渗碳层0.92,这个是采用什么方法检测的? 二次淬火组织都变了,应当细化了,细化就会增加硬度。还有,二次加热都会增加碳扩散的深度,几个因素共同作用的结果就是比想象的深。 noyarc 发表于 2024-2-7 13:45
入炉前取了1件产品检测渗碳层0.92,这个是采用什么方法检测的?
金相法,抛光腐蚀后看组织。 wangzeshi 发表于 2024-2-7 20:55
二次淬火组织都变了,应当细化了,细化就会增加硬度。还有,二次加热都会增加碳扩散的深度,几个因素共同作 ...
这种工艺我们一直在用,一般都是+0.2mm左右,但是这次加了0.6mm 352834643@qq.co 发表于 2024-2-8 20:53
这种工艺我们一直在用,一般都是+0.2mm左右,但是这次加了0.6mm
这批产品晶粒是否粗大? 热处理胡工 发表于 2024-2-18 18:02
这批产品晶粒是否粗大?
没有粗大,7、8级晶粒,除了渗碳层超了,其他都是正常的。 渗碳层的评价方法是硬度法吧?采用快油增大了硬化层硬度值,所以检测出来的层深比之前深
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