套圈变形
各位老师!最近我们处理的产品老是有个别的变形205/01、6006/01比例在百分之二左右,我们用的是网带炉工艺800 825 825 825 频率是37HZ780 810 825 820也用过都不可以变形在最大20丝,而且产品还有缩的想象。油是大连海威的。我们每次检测也都是好的,现在关于这个变形问题把我给搞的头都大了,所以请各位老师想个办法,谢了! 提高谇温至835试试。 可以提高油温试试 本帖最后由 zxz 于 2010-5-28 09:30 编辑
也有可能是材料的原因.。排除材料原因,那应该是炉温不均匀或是油温不均匀。 温度降至820,时间适当延长3-5分钟,试试看
原因:
可能温度偏高,金相检查可以验证;
提升淬火油温度,减缓搅拌速率;
改变加料方式,不要叠加太高;
抽检退火金相;
抽检车加工质量,(车加工本身是否存在变形产品); 提高温度是不可能的,技术中心检测我们的产品组织大于五级,所以现在我们的温度已经降的很低了,仪表显示温度825实际我们炉膛里面的温度有810度,但是处理的产品还是有过热现象,但是我们的二号线与一号线正好反过来了,温度加了十几度,以前硬度老是打不起来提高了现在可以组织也比一号线好,淬火油我们以前是65-90现在把它提高到110度还是不可以,还有超差的锥度也有,淬火油循环也关过也不行。要说材料的问题在我们外协厂家做的都可以,,同样的材料也是他们车加工的,在他们那里做的变形很好,发到我们这里做的就不好。而且他们的炉子也没有我们这里的好,他们的是马弗炉,我们的有一条是久禾有一条是苏热的,现在在不知道从那里下手做了,我们的还加了二级网带还是这样。还请各位老师指点指点。 淬火加势炉温很低组织是过热的,炉温有问题,测一下炉温及均匀性. 我 认为你们的产品要求是比较高的,检验修改工艺。
1.粗加工——等温正火——精加工——淬火——回火 请问楼主;贵厂205,206外圈淬火变形标准要求多少丝?如果只有百分之二超标而其他合格,已经可以了, 但是超标的20丝确实太大,贵司即然设有技术中心想必有专家把脉先请他们渡渡,这两型号外径不算大 我觉得你的工艺需改进,首先你保证了设备是否有超温现象!对于变形控制我们采取的是800,830,830,810;或780,830,825,800,效果不错!也就是淬火温度要低于保温的温度来淬火 楼主的装炉是多少层没说,诸位专家怎么可以随便下工艺??? 本帖最后由 907215925 于 2010-5-28 20:47 编辑
我门厂的NJ306的变形也是不好的
在35丝左右。别的型号都还行 我们是四层叠放的,我们的客户要求是8个丝变形量,最大 的问题是没有余量了,也涨不起来,毛坯的原始尺寸预留了十个丝,正常的话涨4或 5丝那样可以掩盖变形的问题,但是我们的炉子现在涨不起来,有时做实验发现还缩2个丝,散放的实验也做过也是那样。炉温情况我们每个月都用铠装热电偶进行检测炉温,一二区有偏高,三四区还可以偏差不大,我个人认为一二区偏高主要酒精在前边燃烧温度会高点,还有我们前边火炼还加了两道软火炼密封效果会比较好,导致一二区炉温偏高。十楼老师讲的我也试过,对锥度会有点好转,但变形还是会有个别十几个丝的。感谢各位老师的指点,希望继续来探讨解决变形的问题。 我觉得涨不起来的问题可以从油方面找找原因,最好把你的检测结果传上来看看 回复 13# aliang
可否上传你产品的简图,再仔细分析原因!和你装炉方式!另外,靠热处理来增加或减少尺寸是不合理的! 精加工前加一道回火定型处理,在注意工件入油的方向和位置。 回复 13# aliang
如果炉温不是偏高很多, 工艺问题不大, 建议从油品下手,找第三方化验 不知楼主是否已经解决这个难题,若已搞定,请发帖告知,让我们大家学习。期盼! 降低淬火区的温度 楼主不会和我是一个公司的吧??
哈哈,问题都一样哈,我们都不敢做这些型号了哦!~~~~~
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