坚果啊 发表于 2025-5-29 10:13:28

如何提升淬火芯部硬度

我们现在做一款280节距的链轨节,材料是35CRMNB,网带炉调质热处理,淬火860度2小时,回火450三小时,淬火液是PAG淬火液,浓度8%左右,想把窗口芯部淬透(芯部深度大概28mm),硬度达到45HRC以上,目前最芯部只有40HRC
以前淬火池只有2个搅拌泵,感觉淬火冷却不够
现在又再淬火池里面加了喷淋盒,流量有50m3/H,压力0.5MPa,但是硬度还是最多40HRC,原来是38HRC,提升不明显,还有什么好办法吗?

ljjsunny 发表于 2025-5-29 11:22:38

楼主先看一下组织,判断是加热还是冷却的问题。硬度不足不一定是冷却的问题。

liuwu4520 发表于 2025-5-29 16:44:53

淬火问百度适当提高点!

liuwu4520 发表于 2025-5-29 16:46:20

liuwu4520 发表于 2025-5-29 16:44
淬火问百度适当提高点!

淬火温度适当提高点!

T透的水滴 发表于 2025-6-1 09:10:15

转炉量减少一部分,转炉工件间隙加大,推盘接盘可以调整,冷却搅拌频率调整大些,在淬火槽中增加压缩空气翻滚淬火液,具体根据设备性能,另外采购的材料做一下淬透性实验。

applecom7758521 发表于 2025-6-1 17:08:56

淬火温度提高,但是注意晶粒度要合格范围内

wanggong 发表于 2025-6-2 07:54:12

两个途径(1)材料淬透性,含碳量提高走上限,不行就换材料,手册上没有查到这个材料的淬透性数据(2)提高冷却速度,包括换冷却能力更强的冷却介质,加大搅拌速度,减少装炉量....等等.至于其他的作用有限,在工艺正常的基础上再进行调整影响微乎其微,可以忽略.:lol

wj518518 发表于 2025-6-3 11:00:36

作为pag淬火液厂家可以提供技术支持。

rainmenliu 发表于 2025-6-3 11:23:24

本帖最后由 rainmenliu 于 2025-6-3 11:27 编辑

硬度达不到有很多因素:
1、首先材料淬透性是否合格,可以做个端淬试验验证;
2、淬火作业装炉方式,及出炉温度控制,现场出炉作业的控制;
3、淬火液介质可以考虑采用水冷,PAG冷速,不足,

visor 发表于 2025-6-4 11:09:59

1.PAG浓度降到3%。2.淬火温度升到870℃。

热处理老马 发表于 2025-6-4 11:29:01

淬火温度,已经偏高了,淬火不理想就出在冷却上。建议把那一槽臭水检测一下,冷速失调假浓度了

韩冰 发表于 2025-6-5 06:44:55

本帖最后由 韩冰 于 2025-6-5 06:51 编辑

PAG要淬火剂厂家检测实际浓度和冷却性能,由于受水剂淬火液性能动态波动比淬火油大,受到杂质影响和槽液污染,槽液生菌、电导率升高等都会影响槽液性能,现场折光仪读数对应的浓度不一定准确。8%的实际浓度也偏高,可以降低到6%左右。另外,搅拌力度、搅拌位置都对冷却很重要。硬度淬火不足本身是个系统问题,片面理解往往会带偏。南京科润技术可以给你专业的解答和优质的产品。

whwei 发表于 2025-6-6 13:19:53

8%是实际浓度还是糖度计读数?如果是糖度计读数,这个浓度比较高了,你这个零件尺寸不算太小,也没有很小的倒角或圆角,开裂倾向应该是比较小的,可以按照10楼的朋友推荐的方法试一试。

chen13952346501 发表于 2025-7-15 16:19:31

看你使用的是35CrMnB这个材质,要得到你需要的这个硬度,建议你:1、要求原材料的碳,锰,铬元素按照标准上限进行控制,波动值0.05%不要超过,B元素控制在25ppn左右,氮尽量的低,最好低于30ppm以下。2、对原材料进行淬透性值的试验。3、保持你的淬火液温度处于较低状态,如30℃±5℃,淬火时并保持充分搅拌。4、淬火温度按照成分进行重新计算AC3值后,进行确定;5,回火温度适当降低一些。以上几点做到后,如还没有达到要求,请留言。

wangzeshi 发表于 2025-7-18 15:41:57

针对您描述的链轨节调质热处理问题,结合35CrMnB材料特性和工艺现状,建议从以下方面优化:

### 关键改进方案
1. **淬火冷却升级**
- 将PAG浓度降至5-6%(提高冷速),同时将淬火液温度控制在30±2℃(原方案未提及温度控制)
- 在现有喷淋系统(50m³/h)基础上,增加底部向上喷射的旋流喷嘴(压力提升至0.8MPa)

2. **工艺参数调整**
- 淬火保温延长至2.5小时(确保28mm芯部完全奥氏体化)
- 将零件之间的间距加大。比如间距20mm。
- 将零件的长轴同网带运动方向成90度摆放,减少炉尾部的滞留时间。

3. **设备改造建议**
- 在淬火槽侧壁加装超声波振荡器(20kHz/1000W),破坏蒸气膜
- 验证搅拌流场:用铝箔球测试全区域流速>1.2m/s

### 预期效果
通过复合强化冷却,可使芯部冷速从当前0.8℃/s提升至1.5℃/s以上,预计芯部硬度可达45-47HRC。需同步监测变形量(建议抽样检测3个批次,每个批次5件)。改造后建议先做小批量验证,再全面投产。

ccgshi 发表于 2025-7-22 08:11:13

只要产品不开裂,逐步降低PAG浓度。
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