40Cr与调质问题有关吗?
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2010-7-22 10:44 编辑40Cr钻杆接头(锁公锁母):技术要求调质HRC28--32
加工步骤:圆钢锯床下料,钻床钻内孔,车床粗车加半精车,热处理调质,数控精车,挑丝。(检测丝扣配合良好)锁公锁母配套安装入库。
检测调质硬度HRC30--31(淬火介质为水基淬火掖)
客户在使用过程中出现问题;锁公锁母在钻井过程中出现粘扣,掉牙现象,且抱死不能拧开(下井一次便报废)
客户认为问题在我们热处理,但我们硬度合格啊,各位高手给分析一下问题出在那方?
谢谢 是不是热疲劳造成的啊, 建议找一问题件,剖开进行金相分析,失效分析 问题也许不在热处理,但硬度合格不代表组织也合格,就向楼上说的,还是先进行失效分析吧。 我们采用860度加热淬火液淬火,560度回火,常年做,工艺很稳定,硬度只相差1--2度 ,用的是箱炉。但每隔一段时间就会出现几批使用时掉牙,粘扣,咬死的问题,我们也很头疼,但热处理工艺分析没问题啊,机加工挑丝锥度控制不好有关吗?材料微量元素能影响吗?期待更多分析回答。 你热处理后为精车,调丝,也就是加工余量很小,是否未去掉脱碳层?掉牙是否与回火脆性有关?是否淬火温度比实际偏高,晶粒粗大?
如果是偶然件出现这种情况,就该拿试样分析,应该是具体操作的问题。 前段时间我们加工了一批钻探锁接 ,材料40CR要求调质HRC28--32,我们当时用790度保温2h水淬,硬度在HRC42--55(没有完全淬透),560度回火3h,检测硬度及各项性能均合格。经仔细检查却发现淬火后在锁接(锁公锁母)深内孔处有直线裂纹(30%出现)外圆及边缘棱角均无开裂。
该工件为圆钢下料,钻床钻内孔后加工淬火(钻孔应力能导致开裂吗?)
材料供给方做金相分析结果为淬火裂纹
请各位给分析一下问题出在那?197971500 发表于 2010-7-22 09:28 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
楼主确定是860度加热淬火液淬火,560度回火?两个帖子里怎么不一样? 回复 6# qibao9891
之前的问题是在没有淬火液时,用水淬火时出现的》
不是一个问题,请分清出。 回复 5# tlx322
加热温度没有偏高。测试正常。
回火后用水冷的,应该能消除回火脆性。 第一,客户抱怨总是说是产品质量问题,从来都是故意忽略自己使用的问题;
第二,你的钻杆应该是用在露天矿上的,而且钻孔深度也就是7、8米的样子,应该看一下你的用户是用的什么样的潜孔锤与钻头(如果是快速潜孔锤,非常容易出现这种情况,因为要求的转速与冲击频率都高)
弄清楚以上两点,再去判断是否为热处理调质原因。 谢谢,的确是露天矿,钻孔深度要大的多,有的要达到几百米甚至上千米。他们具体怎么操作我们不是很清楚,也曾质疑过他们的使用问题。但客户说改用地质管的接头就没有问题,这种情况每年都要出几批找不到什么规率。
我们很是头疼,期待高手们的指点。 我认为不是热处理的问题,当然最好做个金相组织分析,微量元素分析。
成品应该做个表面处理 回复 10# 197971500
几百米上千米是打孔总米数相加得到的,每个孔最多也就十几米
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