小杨:你们连杆的问题不是解决了吗?怎么还存在残奥多、组织粗呀,你们不是在我公司做过试验嘛,对比分析下差异之处啥,
回复 21# fdpz
这位专家,你帮楼主再分析一下可能的问题出在哪里?也好及时纠正解决。:handshake
突然在想,是否是你强渗时的碳势太低造成的?能否提高渗碳温度,碳势一试呢?
建议入油前适当预冷。
你可以考虑校一下炉温,可能实际温度不止920度;另外定一下碳确认一下碳势。
本帖最后由 liuyu 于 2010-7-26 22:38 编辑
据我们的经验,要组织较细,原材料组织要细,如果需要锻造,一定要做好预备热处理。渗碳温度在满足效率的情况下尽量低一些,我们做20CrMo渗碳,930的组织就比920的粗,940晶粒显著粗大。渗层碳量要合适,也就是残奥要少。再就是要降温810-830淬火。如果温度、碳势控制准确,20CrMo的残奥比较好控制。
工艺 渗碳+淬火+回火
回复 21# fdpz
比较了啊,今年开始的时候很正常,一切ok,最近又出现了,我不晓得问题出在那里,,我要找到病因,以便有应对之策,,一段时间好,一段时间差,,,,,
如果多用炉子有空冷功能的话就把工艺改成,渗碳+空冷,然后再淬火,保证可以合格
降低强渗碳势试一试。
建议
1.降低工件入油温度,825--830°C就行,关键是保证所有工件温度均匀;
2.控制油温不能过高;
3.在保证硬度合格的前提下,尽量降低工件表面碳浓度;
4.实在不行的话采用二次加热淬火也是不错的选择,据我所知,很多单位都是采用二次加热淬火的。
降低渗碳温度至880试试
采用820度淬火
温度和时间吧,还有一些细节控制
在保证渗碳层和硬度的情况下降低温度和碳势,M和残A会降下来
在保证心部硬度的情况下,把渗碳温度适当降低,可通过加BH催渗剂的方式,可把渗碳温度降低到880度
降低淬火温度试试,实在不行可以试试渗碳+缓冷+高回+淬火~
这个问题我们以前也遇到过,也是这个材料。马氏体粗大,残奥高,这种情况属高温、高碳势造成的。从你的工艺看,渗碳温度也正常,但是,还可以再降10度。淬火温度也可降10度,为830度。再一个就碳势了,建议强渗碳势改为0.8——0.85,扩散碳势改为0.65——0.7,试验一下。如有可能的话,可人工定碳一下,看碳势与设定的是否相符。可以在扩散100分钟时,检一下炉前试样,看渗层怎样,如太浅的话,可延长渗碳时间,保证渗层合格。我们就是这个工艺,出来马氏体、残奥都在5级以下,是合格的。建议你也试一下。(表面淬火硬度为62左右)。
可以采用中冷工艺,渗碳扩散完之后在炉子前室冷却一个小时重新加热到860保温,淬火温度820°就可以
降低碳势淬火油温降低!!