多用炉纯甲醇-丙烷气氛问题
加工齿轮,渗层、内部组织都满足要求(无碳化物),硬度HRC65(部分点到HRC68左右)同时齿轮尖角处剥落现象
1个月都正常,突然近期发生
定碳碳势很高,强渗阶段1.45%,扩散阶段1.1%,按说这个碳势的话早就碳化物超标了
还有,只通甲醇的情况下(空气和丙烷都不通),表显温度930℃时0.68%,920时0.72%,860时0.9%
什么材料?渗碳应该是丙烷吧,怎么是甲醇? 用的是甲醇载气,丙烷调整碳势的工艺。
你现在这个情况,定碳这么高,肯定不正常,把氧探头拆下来检查一下是不是存在堵塞现象。
另外也可以对失效件进行金相分析,就打齿尖剥落的那种。 子玄 发表于 2026-1-12 20:30
什么材料?渗碳应该是丙烷吧,怎么是甲醇?
22CrMo,纯甲醇气氛,丙烷作为富化气 你是氮甲醇气氛吗?你的氧探头有问题了,单甲醇碳势900度也就0.4左右 检查吹扫是不是正常,探头处碳黑是不是多了,清理一下,假如可以修正的话,定碳后修正一下 dzkyx1314 发表于 2026-1-13 07:47
用的是甲醇载气,丙烷调整碳势的工艺。
你现在这个情况,定碳这么高,肯定不正常,把氧探头拆下来检查一 ...
金相正常,均在马氏体、残余奥氏体均在3级以内,金相中能看到即将剥落的裂纹 目前使用的工艺,强渗阶段温度930℃,碳势0.97%,高温扩散阶段温度920℃,碳势0.75%;低温扩散阶段温度930℃,碳势0.68%。
之前使用强渗1.05%,高扩0.95%,0.85%,碳化物超标,后来就降到目前的碳势 是不是纯甲醇气氛不如氮甲醇气愤稳定?,不行就改为氮甲醇气氛:) 时间其实很贵 发表于 2026-1-13 09:49
是不是纯甲醇气氛不如氮甲醇气愤稳定?,不行就改为氮甲醇气氛
日系的喜欢纯甲醇气氛,欧系的喜欢氮甲醇,我觉得欧系的组织相对更容易控制 时间其实很贵 发表于 2026-1-13 09:42
金相正常,均在马氏体、残余奥氏体均在3级以内,金相中能看到即将剥落的裂纹 ...
意思就是金相正常,虽然碳势高但是没有发现异常组织,如果是这样子的话,剥落地方打一下硬度,是不是回火不充分,硬度很高。 dzkyx1314 发表于 2026-1-13 16:27
意思就是金相正常,虽然碳势高但是没有发现异常组织,如果是这样子的话,剥落地方打一下硬度,是不是回 ...
硬度普遍在HRC66-67,渗碳硬度也这么高? 时间其实很贵 发表于 2026-1-13 18:25
硬度普遍在HRC66-67,渗碳硬度也这么高?
那你这个就是根本没有回火啊,那应力肯定在,边缘剥落也就能理解了。 dzkyx1314 发表于 2026-1-14 11:22
那你这个就是根本没有回火啊,那应力肯定在,边缘剥落也就能理解了。
回火了,低温回火不是不改变表面硬度吗,通常我们的回火硬度HRC180℃。 时间其实很贵 发表于 2026-1-14 13:26
回火了,低温回火不是不改变表面硬度吗,通常我们的回火硬度HRC180℃。
对高硬度的淬火件,低温回火一般会降低3-5个HRC,, 时间其实很贵 发表于 2026-1-14 13:26
回火了,低温回火不是不改变表面硬度吗,通常我们的回火硬度HRC180℃。
低温回火会少量的降低硬度,180℃回火的硬度大概有62HRC左右,你现在硬度这么高,明显就是没有回火,没有回火就是淬火马氏体,淬火马氏体内应力很,尖角剥落就是解释得通了。你可以看看相关基础知识回火篇, dzkyx1314 发表于 2026-1-14 16:09
低温回火会少量的降低硬度,180℃回火的硬度大概有62HRC左右,你现在硬度这么高,明显就是没有回火,没 ...
回火了,不回火的话马氏体不好腐蚀,组织在显微镜下看不出来
我重新优化了工艺,纯甲醇气氛,强渗阶段丙烷通空气关,后面高温扩散和低温扩散阶段丙烷关,空气开。这样出炉后产品硬度组织均合格。表面硬度HRC60左右
看看这个工艺下硬度不会出现硬度偏高的情况。 还要说明一个情况,2年前多用炉渗碳产品,随着几个炉次后就会出现碳化物超标的情况。
后来把碳势降低后没再出现
这个现象是不是多用炉在一段时间后碳积累,导致硬度的上升。 时间其实很贵 发表于 2026-1-15 09:42
回火了,不回火的话马氏体不好腐蚀,组织在显微镜下看不出来
回火了也是不充分,这种脱边的情况以前也见,回火温度低,虽然像你说的组织能腐蚀出来,但是明显偏白,使劲腐蚀表面就感觉有雾了。
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