关于38CrMoAl局部淬火的问题
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2010-8-18 10:24 编辑长600MM轴,尾部用来装刀具 要求尾部直径90*100的地方局部淬硬HRC>58,深>1MM
由于厂里高频设备用的是自来水冷却,并非淬火液,故担心喷水会有影响,并且盐浴炉设备也没。
所以采用了整体淬火+高频退火(不需要硬度的地方退火),的工艺,但是退火处裂了,可能因为应力的原因
如果做氮化,深度又达不到1MM,而且其他地方要涂保护涂料
不知道论坛里的各位老老小小,有何高见。。。。。 3CrMoAl?还是38? 回复 2# 离哥
已改 38CrMoAL,谢谢` 不能将轴分成两部分?一个端面淬火,中间设计一个工装可以接在一起! 或者试试淬火+低回+高频退火! 你高频淬都怕淬不上,普通淬能淬上啊?可以先调质,机加,然后高频,喷水冷,绝对裂不了。或者如你所想的氮化,层深0。4左右即可。 回复 1# johnny9701
表淬用自来水冷却是可以的呀,担心什么呀?
关于退火部分有裂纹问题,很有意思,能详细说说什么情况吗? 整体淬火,不需要硬度的地方高频退火但是退火处裂了,可采用回火的余热时,在高频上退火,感应器喷水关小,不烧感应器就行,高频上退火如果可以由上向下走最好。 回复johnny9701
表淬用自来水冷却是可以的呀,担心什么呀?
关于退火部分有裂纹问题,很有 ...
高合金 发表于 2010-8-9 22:43 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
一裂为二,纵向。就裂到退火结束处,我们原先是整体淬火(稍微滴点煤油保持碳势),然后250度低回,3小时后趁热退火,但是退完火没回火,按道理是无需回火的啊
, 回复 9# johnny9701
按正理是不可能出现这样的情况。
不知道你的工件的工序流程,你淬火前进行其它热处理或调质了吗?
那试试低温长时间回火!回火时间过12小时。看退火还会不会出现裂纹 我司有类似刀具,外径80mm,长度2米。先调质车工后,做600℃应力消除退火,再研磨外径至定寸后气体氮化,详细的工艺不知(只道是100小时的氮化,其余数据上头未问,热处理厂也未提),完工后校直抛光。使用上没甚么差错。当然,放置刀具的丝孔、沟槽要先加工! 可在高频机上多次缓慢退火,不可着急。 楼主这里的“高频退火”实质上是“高频回火”。
此裂纹属回火急热造成的裂纹。 楼主,可以分两次啊,直接高频加热后,拿出来回火的了 900摄氏度整体加热,你需要的部位水冷,注意预冷 以后要记得,不能这样退火,如果是合金钢,10次9次裂,45钢如果表面淬火硬度很高大于60采用这种退火也容易裂 还有个方法就是在炉子中先用300回火透热后马上用高频慢慢局部退火
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