回复 18# shphotone
估计工作效率会很低,而且加热线之间有个热影响区,会是这样吗?
回复 13# mvp
淬不硬,对组织进行确认了吗?估计是加热温度不足
材料的选择是非常错误的!
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2010-8-28 17:09 编辑
这个设计者是在瞎胡闹啊。
回复 22# 离别钩
这个温度肯定是足够了,因为看颜色是完全可以。我想经常做感应处理,颜色很容易判断的
回复 25# mvp
今天刚做完实验,硬度没有问题啊
今天对这个零件做了可行性实验,加热速度在200-300摄氏度/秒,加热温度估计在1100-1200之间,空冷10分钟后水冷,硬度55-60,未发现裂纹,用户提出的硬度要是58-60,并认为只要50以上就算合格。这么看来难度小多了。
空冷10分钟再水冷,真的是10分钟吗,可不可以加热好以后在油中冷却,不要空冷,这样硬度可能会高点。
回复 28# dzkyx1314
因为是连续淬火,淬油实现不了。这个材料淬透性很好,如果是小件,空冷都可以得到马氏体。
学习了。这个比较要专业的了。
回复 29# 离别钩
连续淬火空冷10分钟是怎么实现的呢,我还以为你每一边不喷液,加热完成后再空冷十分钟水冷的。因为从来没有做过Cr12r的表面淬火,所以非常好奇。
回复 31# dzkyx1314
其实就是加热后空冷,因急于检测硬度,冷了大概十分钟后放在水里冷却的,我只做了约200长一段,估计工件还有200到300度吧
还是整体淬火貌似可行些
搞了再说!:lol
我也没做过这样零件的高频,以前干3Cr13的因为温度控制不好菱角都熔了,向楼主学习了。希望楼主多回复下试验的情况,我好学习下,呵呵。楼主这样干硬化层是不是大于3MM了。
今天与用户交流了一下,他这种产品材料一种是45钢做高频,一种是Cr12整体淬火或调质,其中,Cr12整体淬火用于输送固液混合介质,其他主要输送液体。变形量和表面硬度是他们最关心的指标,而作Cr12的高频时他们总工(机械加工)的设计思路,并没有怎么考虑高频的可行性。现在只好去做实验来验证了。
回复 32# 离别钩
如果空冷可以都可以淬到这么高的硬度,那有没有考虑用其实办法来改变冷却方式,比如加热完成,再整体移到油中,这样的话整加热体时间太长就会
整个产品上淬火时温度相差太多,不敢肯定效果。有风过小轴,移动加热一小段后再油中冷却。
CR12低温淬火时候弄得好能到做到62-63HRC,表面淬火我想如果冷却效果好,应该不会低于60HRC吧
回复 36# 离别钩
不敢评价那些机械总工,但有时候不得不说,想象力还是蛮丰富的,往往能创造奇迹,可这样就害苦这些热处理兄弟了。
回复 37# dzkyx1314
感应器: 工件横截面为一长轴90,短轴60的椭圆,采用约40kHz,80kW高频设备,为了保证加热均匀,感应器做成椭圆,不过长轴110,短轴70,而且在短轴中部加了长30的高频导磁体。感应器为双匝。
现在在制作送料定位工装,要这个星期五才能做了,到时候有与大家讨论。