45钢工件调质后钻孔钻头易断
45钢工件,锻造后直接调质处理,硬度要求为20~28HRC。工件截面厚度17mm,调质后在端面上钻一直径28mm的孔,现出现钻头频繁折断的现象。据操作者反映,加工正常的工件,钻孔时铁销呈小块状,而钻头易折断的工件,铁销不断呈长条形残绕在钻头上,实测工件硬度,表面22~25HRC,距表面3mm处硬度18~19HRC,坯件是外购的,调质及之前的处理工艺不详,请教各位:造成钻头断裂的主要原因? 45钢调质如果组织做得很好,如回火索氏体1级,由于韧性好加工的时候就存在粘刀而加工困难。如果调质做得不好如回火索氏体级别高、心部出现片状珠光体、网状,反而好加工。 个人观点:调质硬度不足,出现长条状铁屑,造成排屑不畅,造成钻头断裂。解决方法:1钻孔时降低速度,2加强调质件检查,一般调质硬度控制在28-32HRC 回复 1# 霜月最简单的原因,排销不畅钻头易断。 排销不畅的原因是钻头引起的吗?同型号的钻头加工其它零件不存在早期断裂的问题。 里面硬度过低,整个发粘,排屑不畅,也可能S含量过低。或者为心部出现贝氏体,造成加工困难。 调质没有做好!估计是淬火时冷却不均匀或不足造成的!你这现象就跟硬度不够车工粘刀一样的!磨深点打硬度,未达硬度要求的返工调质处理! 建议:补充正个火吧 已取样,准备检测下调质后的金相组织,同时对材料的化学成分也进行分析检测。 检测发现调质组织中存在明显的网状和块状铁素体,是组织不合格导致的钻孔钻头易断裂。 排销不畅钻头易断。 硬度不均匀有硬度高点。钻速低,走刀速度快 感谢专家分享成果。学习一下。 工件硬度低,排泄不顺畅,可尝试增大点进给速度,以利于断屑,然后点钻头后角,以利排屑。个人愚见,谨慎采纳。 工件硬度低,排泄不顺畅,可尝试增大点进给速度,以利于断屑,然后增大点钻头后角,以利排屑。个人愚见,谨慎采纳。
正火后再调质处理会好些,个人建议。
学习者,望大家多多指导! 可以采用硝盐等温热处理,韧性就比较好。我客户40cr的钻头 网带炉硝盐等温淬火后硬度达到48-50,弯曲90度 都不开裂 ,我们是生产硝盐等温淬火网带炉的厂家qq:2856282234,电话:15268106297
最好的办法,重新调质一件,再检查,并结合前后组织分析,这样有说服力,否则都是瞎蒙
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