xml410345614 发表于 2010-9-2 17:42:25

试样不能反映实物

大家好,最近我做硬氮化出现了一个很奇怪的现象,请大家帮我分析一下。
我们 的齿轮放2个随炉试样和3个活样,快出炉的时候检查一下活样的硬度,如果达到要求就出炉,我们要求氮化的硬度要求是>40HRC,以前我们活样打到42HRC左右,实物出炉后也能打到41-42,最近连续6炉无论是活样打到45HRC出炉,实物只有39-41,而试样如果达到43的话,实物就只有38-39。而更奇怪的是随炉试样也是和活样一样的硬度43HRC左右,试样和实物的基体硬度我都打过,完全符合28-32HRC的调质硬度。以前也一直这样的,做了几百炉了,都没出现过试样和实物差异这么大的,问问工程师,他们也说没见过,郁闷死了。不要怀疑打硬度的方法哦,2个厂家打出来都一样。谢谢大家。

孤鸿踏雪 发表于 2010-9-2 17:47:03

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    你说的“活样”是什么?适用于抽样的试样吗?请问你们的氮化产品技术要求是什么?什么材料?表面硬度用HRC检测吗?渗氮层深度无要求?

离别钩 发表于 2010-9-4 20:11:12

是否是最近的“活样”来源与以前不同?现在最需要做的就是活样金相组织,以及产品金相组织

laoguei 发表于 2010-9-4 20:18:51

活样如果是试样的话,材料是否与工件一致。

nianxin 发表于 2010-9-4 20:59:10

可能原因是否检测一下活样、随炉试样与实物材料的化学成分有何差异。

LCW 发表于 2010-9-4 21:47:42

活样的化学成分不仅要与试样一致,金相组织也要和与工件一致。同时,因试样较小,工件较大,同等的氮化条件,试样的有效氮化层不仅较深,而且其化合物层也会较厚,故硬度也会稍高。

xml410345614 发表于 2010-9-5 20:32:42

活样就是从炉子的孔里挂进去的,用于在做了一段时间后抽检,检验是否达到那一段应有的硬度和脆性,如果达不到,接着继续做,直到各项指标全部符合要求,从而从侧面说明实物也应该符合要求了,确保了最后的质量,那就可以出炉。材料是美国的4140H(42CrMo),要求:1有效硬化层大于0.2mm,其中白两层小于0.02mm,扩散层大于0.18mm,2实物上硬度大于40HRC,金相要求我就不说了。
我很同意楼上诸位说的试样的材质和实物有差异,因为试样是很久以前批量做好的,实物确是不断更新的,我会要求他们出示最新的材料来做试样,看看是否还存在那个问题,如果真这样,那要化验材料的成分了,同一材料合金元素的上下限直接影响形成的 合金氮化物,从而影响硬度。
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