ZG15Cr20Ni25固溶处理
ZG15Cr20Ni25,为奥氏体不锈钢,其美标牌号为A351-CK20。用燃气炉做固溶处理,无保护气氛,升温速率为300摄氏度每小时,从200度升温到1150度,保温2.2h,之后水冷,做性能测试,结果抗拉性能只有290(远小于最低要求值450),伸缩率只有8%(要求不低于30%),端口基本无收缩,强度和塑性这两个矛盾的指标同时不合要求,只有屈服强度符合要求,请问造成这种情况可能的原因是什么? 你的铸件尺寸是多大的,看是不是保温时间不够造成的! 回复 2# yqs03铸件是控制阀门阀体,最大厚度也不会超过100mm,应该不是保温时间的原因,因为晶粒已经非常粗大了,00级。 这个材料晶粒容易粗大,00级是有问题了。建议固溶温度用下限1050℃,保温时间可以不变,看看晶粒是多少,如果在3级应该就可以了。如果晶粒还是粗大,可以缩短保温时间。 本帖最后由 所以因为 于 2010-9-10 16:10 编辑
回复 4# 所以因为
为什么会粗大到这种地步啊?和铸造又关系么?晶界上有大量碳化物析出如何解决,还有燃气炉的的含碳气氛是不是会造成材料增碳?冷却速率是不是要格外注意?呵呵,一堆的问题,请多指教。
ASME标准上这个材料的固溶处理温度是1150-1180°,已经取了下限了。 燃气炉的的含碳气氛可能是一个问题,另外,铸造质量也是应该注意的。
不要相信ASME标准上这个材料的固溶处理温度,以自己的试验数据为标准。 回复 3# 小一哥
你用的是什么腐蚀剂,是怎样测得晶粒大小?麻烦请告诉我一下,谢谢! 回复 7# yqs03
不知道,我们是委托无锡质检所做的。不好意思 回复 5# 小一哥
恩 多谢 前辈 只是这批工件要报废了,也不能按时履行合同了 朋友,你是做阀门的吗 回复 10# liaooail
对呀,控制阀门,你呢? 从你所说的情况来分析,多半是铸件铸坯后造成晶粒粗大,甚至形成粗大枝晶。如果铸件晶粒本身比较粗大,建议采用预处理,细化晶粒后再进行固溶处理。 回复 12# taorbshi
请问是什么原因造成了铸造缺陷?如何进行预处理? 一日本工程师的分析结果,供参考:这种钢材常为阀门用钢抗拉性能290(要求450),伸缩率8%(标准30%), 强度、塑性都不合要求估计是晶粒粗大或是晶界析出大量碳化物造成的。晶粒粗大或是晶界析出大量碳化物会使晶间结合力降低,从而导致塑韧性即强度和塑性都会降低。建议检查金相组织。
造成晶粒粗大的原因:1.水韧处理的温度太高或是保温时间过长
2.铸态组织粗大(可采用预处理,细化晶粒后再进行固溶处理)
造成晶界析出大量碳化物的原因:1.虽然ZG15Cr20Ni25含碳量很低,但由于含大量的合金元素,
铸态会有碳 化物沿奥氏体晶界析出。
2.水韧处理的温度太高或是保温时间过长。
3. 燃气炉的中碳势太高,造成渗碳
改善措施:采用反复锻造将粗大碳化物打碎并使其分布均匀,且应降低终锻温度防止晶粒粗大
锻造后应立即进行球化退火处理。 taorbshi 发表于 2010-9-14 15:03 static/image/common/back.gif
从你所说的情况来分析,多半是铸件铸坯后造成晶粒粗大,甚至形成粗大枝晶。如果铸件晶粒本身比较粗大,建议 ...
请问奥氏体的铸件该用什么方法做预备处理,细化组织:D退火? ZG15Cr20Ni25,看看能否从取样位置思考着想,因为铸钢件缺陷多,是不是拉棒取样自身有缺陷。理化人员认真检查过没。以为从常理来说,要达到规定的技术要求还是和容易的。
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