wkee 发表于 2010-10-4 16:02:50

淬火问题

中频淬火发现,滚道淬火硬度一部分达到要求,一部分达不到要求!这是怎么回事?

孤鸿踏雪 发表于 2010-10-4 16:26:57

回复 1# wkee


    1. 加热参数是否有变化?2. 淬火液温度是否太高?3. 对不合格件取样做材质分析。

wkee 发表于 2010-10-4 16:49:07

加热参数没有变化,因为是一条滚道!淬火液浓度可能高了一点。现在条件不允许对样品做材质分析!

gongan2008 发表于 2010-10-8 09:31:52

检查一下你的冷却和感应器,除此无他,可以沟通吗?13367191217

448685767 发表于 2010-10-8 11:53:18

新人新手
请教个问题;
我厂铸钢件ZG270-500含碳量0.29-0.33调质如何上255-285
淬火后只有255。怎么办啊?什么原因呢?

zjfnj 发表于 2010-10-8 12:38:41

滚道是平面还是曲面,有可能是速度引起的加热不均匀

xiaoluo000123 发表于 2010-10-8 12:48:28

我想是材料原始组织出问题了!我们这边也出现过这样的问题,淬一个杆件,什么参数都没有发生改变,就是有几个地方淬不上火,而且是规律,一解剖发现原始组织根本就不同,后来我们通过改进锻造调质工艺才把这个问题给解决了。

wkee 发表于 2010-10-9 11:09:05

回复 5# 448685767


    应该不可能吧!淬火只有HB255吗?感觉上像是正火处理。淬火介质是什么?温度多少?是不是出炉立刻进行淬火?

wkee 发表于 2010-10-9 11:12:09

回复 6# zjfnj


    滚道是曲面的!不过就算是曲面也不应该硬度不够啊!因为不够的地方就那么一点!前边和后边都够。所以怀疑是不是操作的时候因为疏忽使得感应器离得较远,使得滚道加热温度不足所致?

wkee 发表于 2010-10-9 11:14:47

回复 7# xiaoluo000123


    既然是工件的材质问题,那么引起硬度不够的原因可能就是碳含量过低了。那如何调质才能使得工件满足要求呢?我感觉就是无解。这个材料就废了!

xiaoluo000123 发表于 2010-10-10 08:52:05

回复 10# wkee


在分析过程中发现有这两个现象:一、原始组织粗大与正常组织不一样;二、组织形态不一样,回火索氏体与珠光体加铁素体就不一样。理论分析就是你说的存在高碳区与贫碳区。

gongan2008 发表于 2010-10-10 10:35:06

:dizzy::——————————————

wkee 发表于 2010-10-10 13:54:10

回复 11# xiaoluo000123


    基体组织不论是什么,中频淬火之后得到的都应该是马氏体,这一点应该是可能确定的!而调质处理,保证的是基体组织。不是中频淬火得到的组织!

xiaoluo000123 发表于 2010-10-10 16:49:45

回复 13# wkee


   马氏体晶粒有10个等级,而每一个等级对应的硬度都是不一样的啊!

wkee 发表于 2010-10-11 14:49:08

回复 14# xiaoluo000123


   可我从书上看到的马氏体的数量对硬度起决定性的作用,当马氏体数量不足的时候,硬度相应的会降低!

xiaoluo000123 发表于 2010-10-12 13:49:20

回复 15# wkee


   硬度的贡献是马氏体贡献大,但象晶粒细化,固溶、弥散强化也会提高材料的硬度!

凌云谷 发表于 2010-10-12 13:58:59

硬度主要取决于材质(碳当量)、原始组织(包括均匀性)、感应加热速度、冷却开始时的温度和冷却速度。
辟开材质、原始组织,在感应淬火时,往往是加热温度不够(也有可能预冷时间过长)或冷却液流量(压力)不够引起软点或淬不硬。

wkee 发表于 2010-10-12 16:35:09

回复 17# 凌云谷


    的确,我们也怀疑是因为冷却不够才造成的!因为喷水孔经常会堵!可是有个工件时开始部分硬度不够,后来硬度够了!要是喷水眼堵上的话,应该一直都不够!难不成这是因为加热温度不够引起的?可是功率一直没有变啊!怎么回事?

凌云谷 发表于 2010-10-13 16:56:35

18#
是扫描加热吧?
起淬部位需要停顿或移动速度,只有数控淬火机床才有较好的重现性。
另外,也有可能是:
1、定位问题引起的
2、淬火液泵管路起淬延迟引起
3、涌水或喷水孔角度不好
总之,老兄的厂采用的设备、感应器,过程能力不理想,设法改进设备吧。否则如果是做传动轴球道淬火的话,汽车小心出事故,是很不负责任的。

gaoxiaobin1986 发表于 2010-10-13 20:40:34

淬火后的硬度可达到HRC48~53,高频淬火有效淬硬深度为0.5~2 mm,中频淬火有效淬硬深度为2~10 mm,此工件如果不承受扭曲及压力负荷的话,淬火就够了.
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