yanmingh 发表于 2007-8-3 11:50:18

大家来看看感应淬火的一个扭断试件!

两个试件,材料都是55钢锻件,中频淬火,左边的硬化层深3.1mm,静扭强度3260Nm,右边的硬化层8.0mm,静扭强度4260Nm。原来想把左边的硬化层也淬到8mm,频率8KHZ,功率100KW,连续加热,结果严重失败,加热层虽然到了,但温度不够(2mm往里出现铁素体),硬化层所以只有3mm,请高人指教,毛病在哪呢?

不需要太懂 发表于 2007-8-4 01:12:43

感应淬火前是否调质,即使是出现了铁素体,断裂也不一定就是热处理的原因,也可能是设计的问题,或者加工的问题,比如应力集中。

yanmingh 发表于 2007-8-4 04:37:31

呵呵,图片上左边的那个没有任何预处理(虽然供应商说正火过,但金相下显示的是锻造态),后来经过我们自己调质后,静扭强度可以升到3660N m,与客户的试样还差600N m,现在没有办法了,只有提高硬化层了!

陆丰 发表于 2007-8-4 11:01:00

右边的工件采用的是什么工艺?
出现铁素体,原因有二:1 加热温度低;2 冷速不够。

yanmingh 发表于 2007-8-4 11:32:40

请问陆高手:怎么判断是加热不够还是冷却不够呢?原来铁素体就是呈网状的,所以我怎么判别是未溶还是先析的呢?还有是不是出现屈(托)氏体就能判定是加热不够吗?冷却速度不够也能出现的。
今天又试了一个样,就是左边的那种返工的,还没割样看金相,没回火就直接装成总成扭了,结果扭了3740Nm,看断口硬化层是有了,甚至过了,就是好象有点晶粗了。哎!这东西。

[ 本帖最后由 yanmingh 于 2007-8-4 11:58 编辑 ]

陆丰 发表于 2007-8-4 14:49:01

表面淬火并不能解决整体强度的问题。你最好做一次调质,再表面淬火。
2mm往里出现铁素体,说明奥氏体化温度不够,此外,冷速偏低有时也会出现这种情况。
原来铁素体呈网状,如果奥氏体化温度不够,淬火后还是呈网状。

NiMoCrCu 发表于 2007-8-4 20:03:34

温度不够是出现未溶铁素体呈块状,淬火冷速不够是出现吸出铁素体呈网状.

不需要太懂 发表于 2007-8-4 22:00:35

感应淬火热处理之前必须调质,加热温度上限加热。

要是还不行,换其他材料再试试。

yanmingh 发表于 2007-8-5 04:44:20

还是要问:
是不是出现屈(托)氏体就能判定是加热不够吗?QC/T502与JB/T2641标准中一般都是3~7级合格,而1~2级属于过热组织,8~10级由于出现屈氏体及未溶铁素体所以属欠热组织。万一只是出现屈氏体(无铁素体)或屈氏体+网状铁素体怎么办呢?属于欠热还是冷却不足呢?

[ 本帖最后由 yanmingh 于 2007-8-5 04:46 编辑 ]

天水 发表于 2007-8-18 20:54:14

8khz,100kw要想做到8mm硬化是不现实的,因为透入深度最多3mm,再多就是传导加热,意味着你的加热时间就长,加上55号钢淬透性本来就一般,所以出现上述情况也属正常。从图片上看零件好像是半轴,我们做过重型汽车的,采用40Cr,2khz,160kw能够达到。

战神一 发表于 2007-8-18 22:56:48

看你图片应该是球笼花键部位,看毛坯组织是否合格

yanmingh 发表于 2007-8-19 13:32:00

呵呵,战神果然火眼金睛,就是那玩意。好了,谢谢各位的关心,该产品问题目前已经解决了,扭力达到了4380NM ,完全合格了,预先加了调质,再适当增加了中频淬火深度。不过听说那玩意儿一般厂家预先都是不经任何处理的,定多正火罢了,战神:是的吗?

study 发表于 2007-8-31 17:25:48

1、建议换材质
2、零件调质硬度提高到30--35HRC,调质冷却采用盐水冷却,然后加工中频处理

天天小非 发表于 2007-8-31 21:17:09

该试验我曾经做过一些,可以来调整基体硬度来改变产品的静扭强度.盲目的加深硬化层深度不是办法,增加基体硬度来的直接,该试验我公司获得技术进步奖.可以尝试一下.:P :P :P

xcy721626 发表于 2007-9-2 12:36:14

在汽车零部件行业,为了控制成本,能少一道工序就会尽量少一道,囚笼或者花键轴很少做调质,最多做个正火,恐怕有的连这道也省了。
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