(分享)抛丸时崩掉了一块,呵呵,挺不容易的,大家来分析下
本帖最后由 dayong_li 于 2010-11-4 22:31 编辑嗯,材料20CrMnTiH;工艺路线渗碳、压淬、回火、喷丸(48-58HRC)。
不幸,喷丸后发现花键尖角崩掉了(内径周面无倒角);
如下图,请猜猜用的啥工艺参数,并分析原因,指出不足。 本帖最后由 txljh8 于 2010-11-4 23:05 编辑
可以肯定抛丸力量不可能打断成块花键齿、齿尖,应该是淬火裂纹。(抛丸前适当清洗后探伤鉴别有无裂纹) 我以前也遇到过类似问题,由于检测能力的限制也没有查清楚原因。但是过了这一批次的零件,就好了。我怀疑还是同材质有关。 喷丸不可能崩坏吧。。检查下金相有无碳化物,有没淬火裂纹, 在断裂的地方有无明显断口,脆性断裂
要是韧性断裂的吧可能热前受到刀具的碰撞。。 本帖最后由 dayong_li 于 2010-11-5 20:26 编辑
嗯,今天终于守到了,淬火后不到2分钟就蹦了,昨天调整了下工艺,层深和碳含量弱为低了点,件数少了,但还是有;我估计也应该淬火裂纹,看样子是脆性断裂,但是没有对照的参考标准,不知道自己是不是判断错了。
有同仁能告诉下如何分别脆性和韧性断裂吗?
打算明天把扩散时间加长点,强渗时间降低点。
突然出的,很让人摸不着头;一楼的说要探探伤,怎么个探法呢,磁粉吗?请介绍点经验! 本帖最后由 txljh8 于 2010-11-5 21:43 编辑
回复 5# dayong_li
调整渗碳淬火工艺后立即送样探伤(荧光磁粉、着色法探伤、渗透法。。。),确认无淬火裂纹后可正常生产。
批量生产仍要按比例抽检探伤。
“如何分别脆性和韧性断裂”是必须要有专业断口分析方面的知识才行。(楼主可找些相关资料学习) 淬火后用着色探伤吧,效果还是不错的 本帖最后由 dayong_li 于 2010-11-6 18:23 编辑
嗯,没有探伤条件,没办法了,只能按照可能去解决可能。
我想这样解决想,想听听大家的意见:
1、进一步降低强渗时间,提高扩散时间,同时降低整体层深;
2、增加上端面圆周尺寸2-3mm;
3、增加花键轴向方向一个塌角。
如下图: 另外在分析这件事情时,我刚开始怀疑回火温度不足:
850淬火--油80--140度2点5小时。
有专家能评价评价这个回火工艺吗?
如果这个工艺不适合,会导致尖角蹦吗?嗯最好是有这样的实际经历。 温度是低了一点,可适当提高到150~170℃试试;
另外,渗碳前的组织检查过没有,是否有晶粒粗大或带状组织或混晶组织或魏氏组织或其他异常组织,也许这会造成零件机加+渗碳淬火后出现裂纹! 淬火后的组织看了,非常好的马氏体1-2级。 采用花键心轴压淬,不知心轴是如何脱出,是挤出来的还是拉下来的?这个裂纹有可能是花键心轴脱落时造成的。 本帖最后由 dayong_li 于 2010-11-6 22:28 编辑
芯轴是光轴,只校底径,底座不动,芯轴下沉,脱落。嗯装载方式是崩掉处所在的端面朝下,就是说最后脱模,脱模时还在底座上跳了一下呵呵。
请问霜月,我上述的分析不知道有没有道理,咱就以往经验来谈也行。 强渗碳势多高?尖角处的残奥级别多少?可能是残奥后期转变造成组织应力加大,引起裂纹。 实际渗碳层深多少,内齿模数多大,要根据金相组织检查结果来合理调整工艺参数。 预祝早日解决问题!领教学习了! 届时一定共享 回复 11# dayong_li
我好觉得原材料的缺陷的影响较大, 有断口附近的金相检查分析吗?
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