有关压力容器热处理咨询,望赐教。
一台16MnDR的二类低温压力容器,主体材料厚度为24mm(包含有厚度为60mm的人孔加强管),焊后热处理工艺曲线为,加热速度为90℃/h,保温温度615℃,保温时间2h,理论冷却速度为120℃/h,而实际冷却速度约为15℃/h,设备350℃出炉后空冷。热处理完毕后焊缝经冲击试验,测的其冲击试验值非常低,三个冲击试验值分别为10、10、18J,而焊前冲击值都非常高,能达到100 多,而且钢板母材的机械性能、化学成分复验都合格,但不知热处理后为什么冲击值这么少。我们查GB150-1998、JB4709-2000、HG20584-1998等相关热处理知识,只有冷却速度不满足规定要求,我们分析可能是由于降温速度慢,在600℃左右的降温相当于延长了保温时间,使焊缝组织晶粒粗大,导致塑性、韧性下降,但是否是这个原因,还是别的因素,或者保温时间长,还是其他原因所致,还请专家、教授不吝赐教,给与解答。在此表示衷心的感谢!:time: :handshake 焊条材质是否与母材相同?热处理完毕后,焊缝冲击值低,应该与热处理没关系。估计在热处理前焊缝冲击值就不高。
你说,焊前冲击值都非常高,能达到100 多。这应该是母材的冲击值吧?
建议在焊接过程中,增加热影响区的冷速。
回复 #1 wangchaoti 的帖子
母材是什么状态的,CR、TMCP、N?冲击试样缺口开在哪个区域?回复 #2 陆丰 的帖子
焊条选用J507RH,Φ4.0和Φ3.2,焊丝选用H10Mn2 ,焊剂为SJ101。而且焊评在热处理以前也全部合格,焊缝的冲击值也非常高。回复 #2 陆丰 的帖子
钢板状态为热轧,母材和焊缝都作了冲击试验,与热处理前相差太大。你认为可能是热处理冷却速度太慢导致的冲击韧性值低吗? 我看明白了。你保温温度615℃,这个温度太高,降低了母材和热影响区的强度。建议你把温度设定在200度,即消除了焊接应力也不影响焊前的强度。
回复 #7 陆丰 的帖子
对压力容器的去应力退火,资料和标准都规定为500℃~650℃。再根据具体的材质和实际的经验来选定保温温度。您说的保温200℃根本就起不到消除应力的作用。回复 #2 陆丰 的帖子
这些天,我通过查资料,如果是热处理的问题,原因可能有两个,一个是过热,在高温时间停留的较长,导致冲击韧性下降。另外可能就是高温回火脆性,即加热至600℃以上后,以缓慢的冷却速度通过脆化温度区时,出现脆性。回复 #7 wangchaoti 的帖子
你试过以后,再在这里谈谈情况。你的压力容器并没有经过淬火,当然也就谈不上回火脆性的问题。
回复 #9 陆丰 的帖子
我们已经做完了热处理.就是出现了上述情况.讨论
我认为可能是试样加工出了问题,加热温度高了一点但不会影响.建议580~600度,冷却慢了,也不会影响.注意温度高了.焊缝两边有时会出现轻微氧化. 根据4709的规定,降温速度最小可以为50,由于设备的原因,有时根本不可能达到50,只有十多度。按说不合格,就此事曾经咨询过审查人员,他们答复说,降温速度慢了影响生产效率,不影响质量。人也曾经说过:既然不影响质量,为什么要规定下限为50,他们没有作出答复。所以说,15的降温速度应该不会影响冲击功,估计另有原因。 y要是但从以上,看不出工艺上不会有问题。降温速率的降低不至于影响到其焊缝冲击值这么低!对所做的冲击试样进行认真核实一下, 做冲击试验前先将试件所开坡口打磨一下。 由于是焊接试板,所以应该分清楚是焊缝还是热影响区,标准规定热影响区冲击功大于34j,你哪个才10多,显然不合格,我们也遇到过类似问题,后来重新制一块焊接试板就合格了,原因多半是焊接过程产生的缺陷比如夹杂,夹渣,咬边,气孔以及裂纹等,建议热处理前严格按100%x探伤,多层焊接必须完成清根工作,查原因,先对你哪个冲击试样打光谱,检查焊缝成分是否合格,再观察断口以及金相组织是否正常. 首先取样位置有关,还有就是焊缝探伤没有,焊接后热处理冷却慢应该没有影响 楼主遇到的情况跟我们差不多,我们的两种材质(一种是奥氏体-铁素体双相不锈钢,一种是马氏体不锈钢)焊前母材的冲击都很高(奥氏体-铁素体双相不锈钢有130以上,马氏体不锈钢在80以上),但焊后都只有30~40左右,原因也一直没搞清楚,我们怀疑是焊接工艺的问题!
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