回复 20# 天涯漂泊客
对表面质量要求较高的产品(我们的产品是内燃机曲轴)以本体检测为准,所以试样疏松等级只是做参考。
我的产品是直径2米的内齿圈,本体不能捡
回复 22# 天涯漂泊客
大有大的难处啊!
不过从质量控制角度讲,现场实物表面质量检查还是比较重要的,对于氮化质量控制必不可少。:)
杨工 对外观颜色有什么影响啊?
天涯漂泊客 发表于 2010-11-21 19:50 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
建议楼主看看这两个帖子:1.http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=66544&fromuid=31405
2.http://www.rclbbs.com/redirect.php?goto=findpost&ptid=67248&pid=507644&fromuid=31405 :handshake :)
杨工 清洗时,我自己在现场。可结果是 ,(内齿圈)外缘有黑斑 ,内径颜色正常!第一次出现这种现象,真是怪了!
建议楼主看看这两个帖子:1.
2.
孤鸿踏雪 发表于 2010-11-25 10:57 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
楼主先生好,我们这也同样出现了类似的情况,不过我们做的是离子氮化,齿圈内径还是表面良好的,我分析我们的原因可能是表面氧化所造成的,表面疏松脱落。
回复 26# 永无止境she
我的情况和你一样,内径是好的!我分析就是氧化,可领导说是清洗的问题!他的理论是要是氧化为什么内径是好的?所以请论坛上的帮忙解答!
本帖最后由 txljh8 于 2010-11-27 09:10 编辑
回复 27# 天涯漂泊客
不知道装炉方式和装炉量如何,内径和外缘氮化层应该有差异(预氧化程度、炉内循环气氛。。。),楼主有可能的话做一下破坏解剖对比分析。(液氮也有此现象发生)
本帖最后由 txljh8 于 2010-11-27 19:55 编辑
回复 27# 天涯漂泊客
“。。。内径是好的!我分析就是氧化。 可领导说是清洗的问题!他的理论是要是氧化为什么内径是好的。。。”
你的分析完全正确(内外有别!:lol ),领导说的清洗原因(他的理论是要是氧化为什么内径是好的)不成立。:dizzy:
两米的齿圈,氧化的差别不应该很大,领导说的也不无道理,继续。
回复 29# txljh8
为什么内外有别?这个产品外部肯定是氧化,因为表面可以看到黑斑上的氧化皮!
我就想把用气油又清洗了一遍有残留吗? 既是氧化为什么内径是好的?这二个问题找个答案!所以请你详细解答一下!先谢谢!
本帖最后由 txljh8 于 2010-11-27 19:36 编辑
回复 31# 天涯漂泊客
要我详细解答完全可以!:)
那就请你详细把你生产的全过程先告诉我呀!(清洗过程、炉子情况、工件情况、装炉方式、装炉量、氮化工艺过程、。。。)有图片吗?
不是要你的技术秘密呀:handshake
各位认定是氧化,那就分析分析,氧化是如何造成的?在哪个环节造成的?
各位认定是氧化,那就分析分析,氧化是如何造成的?在哪个环节造成的?
孤鸿踏雪 发表于 2010-11-28 09:38 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
杨版主终于来了,您是气氮达人!何不给点意见!:handshake
昨晚等了那么久,楼主应该去准备详细资料了?!我只是凭直觉啊!:)
回复 34# txljh8
又拿我开涮哦:D ,没有见到实物,也没有掌握现场第一手资料,纯属瞎诌噢:)
本帖最后由 天涯漂泊客 于 2012-5-26 17:56 编辑
1清洗先用含有清洗剂的水溶液清洗后用汽油又擦洗了一遍
2炉子直径 2500 深2000
3工件 直径2000 (已发别的数据缺)
4装炉 用等高块隔开装了4件 约8T
5 300 1h 通氨 4001h 500 25h 520 30h 51035h
回复 35# 孤鸿踏雪
开玩笑的!不过您在气氮方面确实让我望尘莫及!楼主的问题不知咋的认为我蒙对了?!所以要我说过子丑来!:lol
回复 36# 天涯漂泊客
杨版主好!我先说,说错了不要见笑!:handshake
楼主的问题是一个很小的细节:可能在于工件尺寸与炉膛尺寸较接近!楼主可以到现场仔细观察一下操作全过程,再对照实物也许会有结论。:)
谢谢楼上!听君一席话,胜读十年书啊!
回复 39# 天涯漂泊客
找到根源就好,问题解决了就好!:handshake :victory: