LYMBUSINESS 发表于 2010-12-6 02:27:53

分析原因

各位专家:
   本单位从事表面感应淬火10余年,近月以来某个单位的产品总是在调试时发现裂纹,无法正常加工生产。从工艺参数和淬火液浓度上大下功夫,问题始终不能解决。这个单位的产品调试很容易产生裂纹,我们用着色探伤剂来看裂纹,裂纹很明显,但剖样后发现金相组织和深度及硬度都合格。有时候把淬硬层做低一点就不会裂,,但个把产品只能做到1.5-1.7才不会出现裂纹。现在有个产品硬度也就表面1.5能达到要求,像圆锥滚道的两端其实还有一半是托氏体和部分小颗粒的铁素体,淬火温度其实都不够的,也就没有完全淬上火。产品图纸要求: 表面硬度HRC60-64,深度为1.7-3.2MM,金相3-7级,材料为55号钢。标准按JB/T9204-2008检测。
   但我们做其他单位的产品很好控制,同类产品也好,不同类产品也好,都没发现类似问题。材料也是55号钢,要求都一样的。
   产品生产流程如下:55号圆钢经锻打后正火,粗车再半精车,然后表面感应淬火,再精车和磨加工至成品尺寸,再装配。
    这个单位的产品真奇怪了,表面淬火后马上就出现裂纹,根本来不及回火就裂了,即淬火后就裂。
   我发个产品切样的草图给大家看看,此为双列圆锥滚道外圈的切样图, 黄线为感应淬火区域。 裂纹出现区域在上面一个圆锥滚道的末端约2MM范围内,有时候是小半圈
表面裂纹,有时候是表面很小一段有裂纹。
   我们怀疑材料有问题,但对方说材料有钢材厂的合格证书,各项指标都符合。现在我们打算查材料的S和P含量是否超标。
   我们设备电源频率为4-8K的中频。 还有5-20K的超音频几种,一般外圈和台阶法兰产品都采用中频加热,特殊薄壁类的轴类产品用超音频加热。
   这个单位的这个圆锥产品从加热频率和淬火液浓度上都试了,就是搞不好。请大家帮忙分析分析看看。


txljh8 发表于 2010-12-6 07:06:26

本帖最后由 txljh8 于 2010-12-6 07:48 编辑

回复 1# LYMBUSINESS
1。化学成分合格材料就是合格的!?这是个古老的新话题!:lol
2。“再化验一下Mn、S、P”完全正确。:)
3。可能的话机加工后、感应淬火前加去应力回火。:handshake

天天小非 发表于 2010-12-6 08:25:59

提一下个人观点:
贵公司的设备能否更改频率?
根据您的描述,原因可能出在频率太高上。因为频率高,感应淬火硬化层相应浅,想加深硬化层,一般采用加长加热时间的方法来获得,但是加长了加热时间,导致表层加热温度高,淬火过程产生淬火裂纹。

所以因为 发表于 2010-12-6 09:16:19

“我们做其他单位的产品很好控制,同类产品也好,不同类产品也好,都没发现类似问题。材料也是55号钢,要求都一样的。”
这就是材料的问题了!

txljh8 发表于 2010-12-6 09:27:57

“我们做其他单位的产品很好控制,同类产品也好,不同类产品也好,都没发现类似问题。材料也是55号钢,要求 ...
所以因为 发表于 2010-12-6 09:16 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
“这就是材料的问题了!”
赞同!“ 现在我们打算查材料的S和P含量是否超标。”    结果也可能令你失望!我就遇到类似情况,几家的报告都是合格的!:lol

yjhdfm 发表于 2010-12-6 10:53:22

原材料锻打时有个初始温度与终锻温度,加之Mn.S.P化学成分含量会引起裂纹,如果无法解决材料问题,建议先高温回火处理,效果或好些,但是成本会增加很多。

yongyuan 发表于 2010-12-6 11:41:11

先回火在去淬火看看。怎么样?我们有一批工件就是出现这个问题,回火后一切都正常了。什么原因现在都不知道。

LYMBUSINESS 发表于 2010-12-8 03:07:44

谢谢以上同行业高手的分析。 但是结果如同5楼的工程师所说,材料检查结果相当让人失望。 对方拿材料去做了化验,然后拿了好几份检测报告给我,都是合格的。包括微量元素等等。当然我们没有亲自去化验。 我们在对方送材料去检测的时候,用同台设备同种工艺给另外厂家的同种产品做了1600多个都是好的,期间首件检测,巡检和最后出厂抽查了很多都是好的。只是材料是65MN的。 不是55号钢。这有区别吗?RI.
   听人家说,现在很多材料检测结果一般都是合格的,但是就是做不好。
说到去应力回火的话,我们也试了,因为材料已经半精车好了,而且后续余量小,磨外圆只有0.2MM余量,有些地方外观颜色不能出问题的,所以我们车间用网带炉加热到200摄氏度把整批产品都低温回火了。外观颜色有点点发黄, 结果感应淬火后还是有裂纹,但是裂纹范围都缩小了,裂的位置几乎都趋于一致,而且裂掉的比例也小了点。
   声明一下,我们用的频率不高,就7.2K。产品加热功率125KW,单个圆锥滚道加热时间很短,0.6秒。检测金像组织5-6级。后来我们放低电源输出功率, 然后要达到产品图纸的深度要求,就要增加加热时间了,但是试了后还是有裂的现象出现。 圆锥滚道两端,都有很多屈氏体及少量未溶小颗粒铁素体出现,而且因为放低了功率,过度区就多了,淬硬层少了, 但还是在末端尖角部分的2MM处开裂。(如图所示:上面一个圆锥滚道末端有个尖角)只是比例又小了很多。 对方说这样算了,可以接受了。 但是我们做热处理不可能全部都用全检啊 。只能做到加大检测力度。 而且产品一般批量都是大的,有的有好几万个,我们用着色探伤虽然方便,但每个要检验的产品都要用砂纸擦表面,直到擦得很亮为止,再喷着色剂,再清洗擦干,再喷显像剂。 真没话说了。一般淬硬层过深,组织粗大了才容易裂。现在都没真正意义上淬好火,就裂,什么东东啊。
   请大家根据以上情况再帮忙分析分析看看。谢谢了。呵。

LYMBUSINESS 发表于 2010-12-8 03:18:19

对了,另外我做了个小小的对比,同样是55号钢材料,人家单位的产品基体正火组织的晶粒度一般都较大,铁素体相对多点, 但这个单位的产品基体正火组织粒度很细,啐化。这样是否有影响呢,对比了GB/T13320的标准,也看不出有什么问题啊 。正火1-4级都是好的。RI

txljh8 发表于 2010-12-8 07:07:00

本帖最后由 txljh8 于 2010-12-8 13:46 编辑

谢谢以上同行业高手的分析。 但是结果如同5楼的工程师所说,材料检查结果相当让人失望。 对方拿材料去做了化 ...
LYMBUSINESS 发表于 2010-12-8 03:07 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
1。材料化学成分化验合格是“宏观”成分,微区呢?看看:[求助] 两次检测结果不一致,请问原因?http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=67137&highlight=
   所以如果没法改变材料的来源,只有从内部机加工工艺合理性、工艺流程、热处理想办法。
2。探伤问题不能因为客观原因就不进行100%检验(特别是质量不稳定时、根源未找到情况)。
3。加工工艺、余量是否可以更改,200°C肯定低了。(“。。。还是有裂纹,但是裂纹范围都缩小了,裂的位置几乎都趋于一致,而且裂掉的比例也小了点。”说明回火有“效果”啊!)
4。最重要的是淬火线圈设计、制造可以调整(淬火技术要求略作让步最好),感应加热工艺再优化。:)
5。该55钢材料对你们的“工艺适应性”太差。:lol

孤鸿踏雪 发表于 2010-12-8 23:08:04

回复 8# LYMBUSINESS


    楼主看看这个http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54337&fromuid=31405

栓子 发表于 2010-12-9 14:24:19

是不是表面温度高了?

lmguo 发表于 2013-4-19 07:57:14

检测材料的非金属夹杂,带状组织或超声波探伤看看

腊月寒沫 发表于 2013-4-23 20:51:57

这个是轮毂轴承?两滚道间的槽是避让齿圈留的空间?
淬火后产品温度未知
2010年的贴。。。好坟啊。。。不知道楼主还看得见不

火火101 发表于 2013-4-27 16:15:54

我觉得最大可能是感应器设计或淬火喷淋不合理,可否把感应器图纸和喷淋图纸发一下。个人猜测,感应器设计不合理,使得上圆锥滚道下面尖角位置的加热区域不合理,淬火喷淋设计不合理,使得尖角位置冷却不同步,这两点都会导致应力过大产生裂纹。另一个材料没裂纹应该是因为其韧性较好。
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