管矫直后碎裂,大家说说看法
本帖最后由 戴铭 于 2010-12-21 11:55 编辑热轧73油管矫直后碎裂,实测化学成分:C:0.3 Si:0.32Mn:1.4 P0.030S:0.023V:0.32硬度HRC26
这是矫直后的情况,见碎裂的管。我们正在分析。硬度高出不少,是加工硬化?
请大家说说看法。 回复 1# 戴铭
“加工硬化”应该存在,建议做一下横截面、纵截面金相组织对比!:handshake 不确定,加工硬化你做金相有几分区分的把握?是否直前弯曲变形量较大有关系,需要增加去应力退火? 本帖最后由 戴铭 于 2010-12-10 14:10 编辑
多谢以上各位了。
金相看了,组织很细,晶粒度大约11级。从金相对比分析加工硬化程度很难。
下午做去应力退火实验对比。 是不是有原始缺陷啊? 回复 1# 戴铭
很有可能是热轧后,冷却过于激烈了
有个锻造后余温淬火的工艺,可以作为反面教材参考一下
呵呵 还没解决?有个帖子曾经呼吁过,解决与否希望得知结果,大家共享经验和教训,不然只拿这里当提款机那就没人爱来了 先谢谢以上各位。交代一下相关信息,大家共享。
做了一些实验数据,回火前硬度最高HRC31,回火后HRC24。拉伸试验回火前的没成功,试样夹持时就裂了。回火后Rm840,伸长率22.。金相组织正常。原料成分与技术要求比超标,V含量最高达0.5。
初步判定,原料成分与现行工艺不和谐,由于原料成分的问题,出现了冷却过快的问题。 C0.03是不是有问题?是热轧组织吗?冷速快在金相组织上应该能发现问题? 回楼上,多谢提醒,C应该是0.3。我前面打错了。 楼主,问题解决了吗?想学习 回楼上,没有做更深的分析。下一个炉批号就正常了。比较差别主要是V含量超太多。规定小于0.1%,这炉批实际含量最高达0.5%。 楼主做下总结分析呗 V达到0.5也不会引起这么大的裂缝的。 正常的V钢含量在0.15左右,现在最高都达到0.5,化合状态的V有很强的二次硬化作用,估计在炼钢时失误造成的,估计你那是矫直时候出现的开裂吧! 楼上说的非常准确 应力开裂很典型 化学成分:C:0.3 Si:0.32Mn:1.4 P0.030S:0.023V:0.32硬度HRC26
??????
是N80Q油管??不理解,为啥用这么高的V含量。 N801类油管吗
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