路上 发表于 2010-12-11 21:32:49

工件氮化温度过高后,硬度上不去,怎样返工好呢?

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2010-12-12 09:37 编辑

最近有一批曲轴,材料是42CrMo氮化时温度偏高了,硬度上不去,要求返工重做,不知道各位高手,有什么好的工艺吗?

txljh8 发表于 2010-12-11 21:49:35

本帖最后由 txljh8 于 2010-12-11 22:01 编辑

回复 1# 路上
“曲轴,材料是42CrMo氮化”
气体氮化?液体氮化?离子氮化!温度多高?时间?现在硬度多少?:)
参看:“42CrMo氮化” 相关主题 8 个http://www.rclbbs.com/search.php?searchid=395&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes

路上 发表于 2010-12-12 02:23:44

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2010-12-12 09:38 编辑

回复 2# txljh8


   曲轴离子氮化,材料42CRMo温度580度,硬度380HV

Q+T 发表于 2010-12-12 03:34:53

具体要求是什么

txljh8 发表于 2010-12-12 07:24:18

回复 3# 路上
抱歉离子氮化知之甚少!
[求助] 42CrMo离子渗氮一般会出现什么问题?http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=66494&highlight=
[求助] 42CrMo氮化 硬度大于700HV1http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=60304&highlight=42CrMo%B5%AA%BB%AF

tlx322 发表于 2010-12-12 07:48:59

应该无法补救了。

silafu 发表于 2010-12-12 11:24:12

好的工艺谈不上,按照原工艺再走一遍吧,别再超温了,或者比原工艺降低10-20度保温,时间8小时足矣。层深可能稍微超,但硬度能有改善

路上 发表于 2010-12-12 14:04:51

回复 7# silafu
多谢各位发表高论,我们这批工件没有什么很严格的要求,是一种冷敦机上用的曲轴,大概有150KG一件,就是硬度要求550HV,变形量要求不是很严格。
    现在不知用什么的方法和工艺能返工做好!

txljh8 发表于 2010-12-12 14:41:06

回复silafu
多谢各位发表高论,我们这批工件没有什么很严格的要求,是一种冷敦机上用的曲轴,大概有150 ...
路上 发表于 2010-12-12 14:04 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
这种曲轴要求并不高,即使原工艺温度偏高580°C对材料本体各项性能也无影响,可对曲轴进行适当表面处理再行返工。(查看第五帖)

胡杨最美 发表于 2010-12-13 20:37:23

不妨降低稳定,放一定的催化剂

kero543 发表于 2010-12-13 22:35:01

工件表面稍微磨掉10~20μm后再以540或550℃x8~10hr氮化。

品牌 发表于 2010-12-13 23:47:32

赞同11楼的方案,温度选用530度。

李双喜 发表于 2010-12-15 19:41:39

我感觉你的氮化温度都不止580,可能更高。一般跑温有以下问题要考虑:
1:氮化温度有没有超过工件的调质回火温度;
2:氮化层的金相组织,看看渗层的氮化物有没有形成网状,脉状严不严重。
如果这些都没有问题,那就把表面用砂纸把工件打磨一下,再在正常温度下氮化6-10h,再检验看看

固溶处理 发表于 2010-12-15 19:53:08

先退氮,再重新渗氮呢?

silafu 发表于 2010-12-19 16:26:59

先退氮是可以的,如果没经验那反而成为了麻烦,其实如果确实要求不严,直接重新氮化就可以了,硬度可以保证。有几位说先磨去多少微米的,那似乎想当然了,太难做了,一个曲轴重新上床子找正都很麻烦,何况磨那么一点?不过重新氮化要控制好升温速度是保温温度,别再超温了。

txljh8 发表于 2010-12-19 17:25:29

先退氮是可以的,如果没经验那反而成为了麻烦,其实如果确实要求不严,直接重新氮化就可以了,硬度可以保证 ...
silafu 发表于 2010-12-19 16:26 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
赞同!曲轴返修时基准就是大问题(还可能装夹碰伤等),更不用说返工磨削多少余量了!适当的砂带抛光还行。:)

路上 发表于 2010-12-24 19:57:58

回复 16# txljh8


    看了各位大师的点评,真是受益不少啊!:)
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