暗香无痕 发表于 2010-12-18 10:49:36

心部硬度怎么就下不来

紧急求助各位大师:本厂多用炉生产的三叉万向节,材质20Grmnti,渗碳工艺如下:强渗890时间290分钟碳势1.15。扩散890时间140分钟碳势1.00。保温810时间60分钟碳势0.8。油温90度,低速搅拌,淬火油是32号机械油。淬火后检验结果:表面硬度63-65,心部硬度48左右,渗层1.3-1.35,淬火组织3级,心部组织2级,碳化物2级,除了心部硬度,其他都在中间值。符合要求。客户要求心部硬度在30-45之间,我们超标了!试验过程中,淬火温度从860降到810,其他不变的情况下,心部硬度并没有明显下降。求助各位老师,我们怎样才能把心部硬度降下来?拜谢各位老师指教?

silafu 发表于 2010-12-18 11:20:40

要么继续降低渗碳后淬火温度,比如780,要么2次淬火,用800度

暗香无痕 发表于 2010-12-18 11:25:49

我们没有二次淬火的条件,再次降低淬火温度,其他的指标还能保证吗?在185度3小时回火后,表面硬度降到60-61hrc,心部硬度只降下1度,

geyanfeng5 发表于 2010-12-18 12:46:12

回火能降低心部硬度吗???像你这样要降低心部硬度只能弄点铁素体了不然估计是降不下来了。。。

silafu 发表于 2010-12-18 13:05:06

回复 3# 暗香无痕


不会,你提高回火温度才会降下来,所以不是个好办法

暗香无痕 发表于 2010-12-18 15:04:56

心部有一定的铁素体,就怕组织又不达标了,难啊,请各位大师帮我想想 办法吧,再次谢过了!

横笛吹雨 发表于 2010-12-18 15:13:34

也可以与需方协商,提高心部硬度要求,这样不会降低其它指标,我们这样办过。
需方未必懂热处理或了解材料本身性能,所以有时候他们的要求是不合理的。

1050042 发表于 2010-12-18 15:20:46

首先应该从原材料入手,看看是不是原材料的含碳量和淬透性是不是在上限了,根据实验确定最佳范围

暗香无痕 发表于 2010-12-18 15:57:54

公司的火花光谱仪昨天在安装,还没有投入使用,同样的产品在外协加工业存在这样问题,不过稍好一点,各位老师,拜托你们能否帮我改进工艺?

silafu 发表于 2010-12-18 16:07:49

把油温降下来试试,40度。还用800淬火

暗香无痕 发表于 2010-12-18 16:28:15

参考各位老师的建议结合本身实际情况,今晚再次做一炉,明天向各位老师汇报结果,如果能解决这个问题,以后如有朋友遇到这样情况,就不必发愁了,再一次感谢你们!

白洪杰 发表于 2010-12-22 13:44:10

建议从回火温度和保温时间上改善

lfp325324 发表于 2010-12-22 16:23:30

心部硬度的主要影响因素:
1 淬火温度
2 冷却速度
3 原材料淬透性
4 几何尺寸
一项项排查

VINVOO 发表于 2010-12-22 18:52:36

回复 13# lfp325324


    建议如下试验:渗碳后前室前冷却到700度以下,再次加热,控制加热时间(心部不能奥氏体化),然后淬火,硬度可以达到要求。金相组织就只有检测看了。

tangbin119 发表于 2010-12-24 17:45:22

在你原有工艺基础上,再降低淬火温度,或提高淬火油温,

热处理游民 发表于 2010-12-24 20:52:58

我们也有这个问题,我用同炉的试样做过实验,810保温30分钟左右20#机油【静油】淬火,
心部硬度降到24~29HRC不过我在上面涂了防渗剂。

暗香无痕 发表于 2010-12-25 19:46:51

现在我用790度淬火,油温在70-100之间,心部硬度还在45-47之间,怀疑油冷速过大,或者炉温不准,新炉子没有测温,仪表温度是否就是真实炉温?我们一炉要装4000个产品,涂防渗剂好像不太现实。静油淬火,设备厂家和老总也不干,对设备有损害,油品老化太快。诸位老师还有没有更好的办法?

silafu 发表于 2010-12-25 20:18:04

缩短加热时间,仅此一炉

霜月 发表于 2010-12-25 20:34:07

回复 17# 暗香无痕
采用的是什么淬火油?如有条件,建议改用冷速较慢的分级淬火油一试。

silafu 发表于 2010-12-25 21:13:23

限制太多,没人想的出办法了。都被你自己堵死了
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