40CrMnMo高频后的硬度问题
我们的40CrMnMo高频后硬度一开始能够达到HRC62,四个月后只能达到58。请大家分析是什么原因 这个含碳量达到60不简单了,你不详细说明的话那就关注一所有操作细节吧,肯定找的到原因的,比如淬火液的浓度温度的变化是否悄悄进行时 回复 1# greatmanzhang换换水嘛。 回复 1# greatmanzhang 想问一下,图纸要求多少。。。。。 本帖最后由 txljh8 于 2010-12-29 16:04 编辑
这个含碳量达到60不简单了,你不详细说明的话那就关注一所有操作细节吧,肯定找的到原因的,比如淬火液的浓 ...
silafu 发表于 2010-12-28 13:13 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
赞同!“我们的40CrMnMo高频后硬度一开始能够达到HRC62,四个月后只能达到58。请大家分析是什么原因”
造成这种现象的原因较多。(如果感应淬火工艺“没变”那就主要是线圈、淬火液、冷却条件的变化) 材质成分(主要是含碳量)差异造成的。:lol 回复 7# chenze2008
基本上这个判断是错误的。百分之90以上不存在这种可能 比较赞同8楼观点,判断是处理过程中某个细节有了变化,现场易查找。 回复 5# txljh8
我个人认为是淬火液浓度变化所致,这四个月中在淬火液槽中只补充了水,没有偶尔补充一次淬火液,没有量化增减,只凭感官补充。 回复 4# 搬运工
图纸要求50~55,达到要求没有问题,调节回火温度就是了。 回复txljh8
我个人认为是淬火液浓度变化所致,这四个月中在淬火液槽中只补充了水,没有偶尔补充 ...
greatmanzhang 发表于 2010-12-30 12:47 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
“。。。只凭感官补充”跟着感觉走啊!:lol
按要求调整淬火液浓度,检测一下冷却能力曲线,然后验证工件淬火硬度。 回复 10# greatmanzhang
只补加水浓度应更低,淬后硬度应高,怎么会低呢? 回复 13# 代华庆
偶尔也补充淬火液,没有量化 检查一下淬火液的压力如何,看看有没有堵塞。 回复 15# yongyuan
有道理,我去检查一下 回复 1# greatmanzhang 影响因素很多,做个成分化验及调质组织,高频组织金相,
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