greatmanzhang 发表于 2010-12-28 12:56:42

40CrMnMo高频后的硬度问题

我们的40CrMnMo高频后硬度一开始能够达到HRC62,四个月后只能达到58。请大家分析是什么原因

silafu 发表于 2010-12-28 13:13:10

这个含碳量达到60不简单了,你不详细说明的话那就关注一所有操作细节吧,肯定找的到原因的,比如淬火液的浓度温度的变化是否悄悄进行时

钢铁医生 发表于 2010-12-28 18:33:58

回复 1# greatmanzhang


    换换水嘛。

搬运工 发表于 2010-12-29 15:39:18

回复 1# greatmanzhang 想问一下,图纸要求多少。。。。。

txljh8 发表于 2010-12-29 16:02:47

本帖最后由 txljh8 于 2010-12-29 16:04 编辑

这个含碳量达到60不简单了,你不详细说明的话那就关注一所有操作细节吧,肯定找的到原因的,比如淬火液的浓 ...
silafu 发表于 2010-12-28 13:13 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
赞同!“我们的40CrMnMo高频后硬度一开始能够达到HRC62,四个月后只能达到58。请大家分析是什么原因”   
造成这种现象的原因较多。(如果感应淬火工艺“没变”那就主要是线圈、淬火液、冷却条件的变化)

孤鸿踏雪 发表于 2010-12-29 16:31:01

材质成分(主要是含碳量)差异造成的。:lol

silafu 发表于 2010-12-29 18:29:42

回复 7# chenze2008


    基本上这个判断是错误的。百分之90以上不存在这种可能

搬运工 发表于 2010-12-29 19:21:44

比较赞同8楼观点,判断是处理过程中某个细节有了变化,现场易查找。

greatmanzhang 发表于 2010-12-30 12:47:33

回复 5# txljh8


    我个人认为是淬火液浓度变化所致,这四个月中在淬火液槽中只补充了水,没有偶尔补充一次淬火液,没有量化增减,只凭感官补充。

greatmanzhang 发表于 2010-12-30 12:48:34

回复 4# 搬运工


    图纸要求50~55,达到要求没有问题,调节回火温度就是了。

txljh8 发表于 2010-12-30 13:34:34

回复txljh8


    我个人认为是淬火液浓度变化所致,这四个月中在淬火液槽中只补充了水,没有偶尔补充 ...
greatmanzhang 发表于 2010-12-30 12:47 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
“。。。只凭感官补充”跟着感觉走啊!:lol
按要求调整淬火液浓度,检测一下冷却能力曲线,然后验证工件淬火硬度。

代华庆 发表于 2010-12-31 11:49:57

回复 10# greatmanzhang

只补加水浓度应更低,淬后硬度应高,怎么会低呢?

greatmanzhang 发表于 2010-12-31 15:13:50

回复 13# 代华庆


偶尔也补充淬火液,没有量化

yongyuan 发表于 2011-1-1 11:31:56

检查一下淬火液的压力如何,看看有没有堵塞。

greatmanzhang 发表于 2011-1-4 09:04:11

回复 15# yongyuan


    有道理,我去检查一下

搬运工 发表于 2011-1-4 09:28:44

回复 1# greatmanzhang 影响因素很多,做个成分化验及调质组织,高频组织金相,
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