a6127009 发表于 2011-1-8 11:23:27

渗层1.8 能回火使其渗层降至1.3一下吗?

本帖最后由 a6127009 于 2011-1-8 11:29 编辑

渗碳不均匀。不知道为啥。一筐料,上半部分渗层是好的,1.12左右。下半部分渗层就有1.8了。
奇怪。。。。
以下是工艺      
温度,碳势,时间
910         1.2            2个30分
910         1.0            2个
降至815         保温45分
谁帮帮我啊。。。:'(
料报废。。。好几万呢。。。。
已经回火2次了。渗层1.8的就是回不下来。。。:'(
材质是20crmnti 不带H的

a6127009 发表于 2011-1-8 11:24:40

先是170回2个30分。
渗层还是高   210回2个小时

周建国 发表于 2011-1-8 11:34:27

回复 1# a6127009


要靠回火来降低硬化层深度,幅度小的可以如果像你说的要从1.8降至1.3,而又要保证表面硬度的话,估计没有可能。20CrMnTi的材质如果回火温度达到260----270度那么回火后的表面硬度在54---57HRC之间,那么相应的层深会降低多谢。还是要分析产生的原因才行,这样就不会出现层深不均的现象(温度,气氛,装炉量的等)。

daniel-li 发表于 2011-1-8 11:37:39

四小时能到1.8?很小很小的东西?

tlx322 发表于 2011-1-8 11:38:07

不用想了,报废吧!即使降低淬火温度,提高回火温度,也降不了那么多,而且对性能不利。

a6127009 发表于 2011-1-8 11:58:22

回复 3# 周建国


    硬度要求58-62.
现在渗层1.8的那个。硬度还有61.5
不过渗层1.12的,硬度只有60.5了
可怜啊

a6127009 发表于 2011-1-8 12:00:27

很奇怪。
怎么      渗层上下差别这么大
上次也有过的。不过后来中间料与料中间放铁丝网。
这次我就不信了。没放。
结果。。。。

啊。。。:'(

a6127009 发表于 2011-1-8 12:02:31

回复 4# daniel-li


    零件是个三叉节。
   轴径20
总直径72

lk168 发表于 2011-1-8 13:58:55

1、与使用单位协商最好让步接收;
2、查清设备及工艺出现的 问题,如,渗碳炉的风扇有故障,避免问题的 重复发生。

孤鸿踏雪 发表于 2011-1-8 14:04:48

按照楼主提供的信息,渗层深度1.80mm不大可能,应该是检测结果不可靠,建议楼主对检验试样(或剖件)进行多人互检或复检。

a6127009 发表于 2011-1-8 17:07:39

回复 10# 孤鸿踏雪


    2人都检了。在1.8到1.84之间。
3次回火。渗层是降了。1.52。
可是表面硬度也降了好多。低的都到54了。
只能报废了。

至于让步接受,接受单位比较严。没办法啊。。。:Q
请问:贵司装料是直接倒入的吗?有没有隔层的,我前几次都放了铁丝网,产品好的。这次没放,就成这样了。
铁丝网太费了。而且倒料时弄的满地都是铁丝渣。。。有没有什么好办法。帮帮忙啊。。:dizzy:

a6127009 发表于 2011-1-8 17:11:05

回复 9# lk168


    检查了一下。风扇是好的,就是氧探头堵牢了。
不知道是不是这个原因。我个人想想,应该不是这个原因。
真奇怪啊。
怎么会这样。找原因中。。。。。。

cnszgong 发表于 2011-1-8 17:37:17

氧探头堵牢,那碳化物肯定超标了
另外炉内气氛 有可能是不均匀的

cnszgong 发表于 2011-1-8 17:38:24

装炉的零件间隙没保持好

小瓶盖 发表于 2011-1-8 17:50:28

你在回火之前有没有重新加热淬火啊 还是直接进行的回火?

周建国 发表于 2011-1-8 17:52:31

大家忽略了一个问题,就是楼主的渗碳设备是什么炉型?井式炉,多用炉还是连续路?不同的炉型需要不同的装炉工装,从楼主的描述看,应该是装炉量大产品间隙小,气氛不均所致,所有的这些一般会在井式炉内产生。所以问题点还是装炉方式的直接影响。

周建国 发表于 2011-1-8 17:55:27

回复 12# a6127009


    不知的的氧探头堵了,是什么部位堵了呢?如果是测量的头部有碳黑堵老,那么你的实际碳势就会不准确(偏高),加上装炉方式的不正确引起的气氛不均现象,所以会带来同路产品的渗层偏差大的原因。

孤鸿踏雪 发表于 2011-1-8 20:04:41

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2011-1-8 20:06 编辑

回复孤鸿踏雪


    2人都检了。在1.8到1.84之间。
3次回火。渗层是降了。1.52。
可是表面硬度也降 ...
a6127009 发表于 2011-1-8 17:07 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif


    根据你所提供的渗碳工艺根本不可能达到这个渗层的,仅此一点就可判断你的检测结论有问题。
请问你们按什么标准检测?是检测渗碳层深度?还是检测有效硬化层深度?

a6127009 发表于 2011-1-11 16:38:10

回复 17# 周建国


    是75KW 的井式炉。是氧探头的头部堵牢了。难怪上次做。碳势就是上不去。设定值是1.2,可是升到1.06后就在1.05~1.07之间浮动。
我这炉子是连微机的。就是氧探头堵牢的那次,渗层的 实际值0.00。。从开始到结尾。都是0.00   
不知道是不是氧探头堵牢的原因。
周工 :没有实际渗层的话。会有哪些原因呢?:)

周建国 发表于 2011-1-11 17:38:38

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2011-1-11 17:54 编辑

回复 19# a6127009


    渗碳产品在渗碳过程中出现没有渗层的现象有可能的原因1:产品间相互贴牢3无气氛进去。。。2:炉罐破损或漏气(这个也需要破损和漏气的幅度较大才有可能)。。。3:渗碳剂问题。。。。氧探头的检测部位堵牢(头部),那么炉内的实际碳势肯定高,不会出现没有渗层的现象的。
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