成功挽救直径1740的外齿圈
一直径1740的渗碳淬火齿圈,由于操作工淬火装夹失误,淬火后外径胀大超成品尺寸3mm,与客户协商回用,客户不同意,只同意返工,并允许反工淬火一次,反工无效,只有报废,该齿圈价值20余万。采用了两次缩孔加一次补碳淬火工艺,经对方夹在机床上校正后测试,外径缩小至比成品尺寸不超过0.5mm,椭圆不大于1.5mm,客户比较满意,为公司挽回经济损失近20万元。特发贴与各位共同分享。 怎么缩的孔呀
回复 1# zhang 回复 1# zhang
热处理加工费多少啊。
热处理真是高风险低收入哇。
:dizzy: 本帖最后由 zhang 于 2011-1-22 12:45 编辑
回复 3# 钢铁医生
不到15000元,如全赔那就惨了。实际上已经赔了,两次缩孔加一次淬火,电费工人工资等,只是没赔料和前道锻造、预处理、机械加工费而已。 你好张工,可以把您缩孔的的具体操作工艺步骤讲一下吗?分享一下经验好吗, 回复 5# 197971500
做这个齿圈也是冒了很大的险,不做还可大改小,一旦开裂则是彻底的废料,方法所有热处理书籍都有答案。 回复 5# 197971500
如果需要缩孔,那么可以用感应加热快冷后可以达到。 回复 7# 周建国
周工,孔径不大可用高频缩孔,这个齿圈内孔太大,高频无能为力,只有考虑整体加热缩外圆同时内孔也缩。 回复 8# zhang
所以说张工你直接告诉大家不就得了。:lol 回复 9# 周建国
8#已说的很明白了。 回复 10# zhang
请问齿圈的高度多少?壁厚多少? 回复 11# 孤鸿踏雪
外径1740、内径1340、高350。 回复 12# zhang
感谢回复,这个结构的的齿圈缩内孔的效果会很显著。 有效厚度这么厚,会产生这么大的变形?
是不是热处理前加工到尺寸啦? 这种缩内孔的方法,应该是壁厚越厚、高度越高,效果越明显。 回复 15# 孤鸿踏雪
是这样,臂厚小的效果不明显。 工艺是怎么样的啊,最近遇到个42CrMo的外圆到成品还有10mm,内圆正好成品尺寸。请教如何操作 :handshake张工厉害呀 呵呵学习了 都知道你们是专家了,不是说要分享吗?还是要我们糊里糊涂的祝贺你!
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