小子不赖 发表于 2011-1-27 22:04:41

中频IGBT调试轴类零件出现的问题

本帖最后由 小子不赖 于 2011-1-27 22:33 编辑

直径60,
材料40Cr
IGBT350Kw电源
感应器与零件间隙单边2.5mm
参数:
功率:70KW
频率:8.9Khz
下降速度:6mm/s
处理后零件才2mm淬硬层,而且硬度不高!46.48HRC左右!
我感觉:
1.速度有点大了
2.频率稍有点高,应该在7-8Khz
3.功率不经不低了,不需要再增加了
请各位给个建议!

lingjun 发表于 2011-1-27 22:50:47

呵呵,速度大了,.频率没关系,冷却效果怎么样

txljh8 发表于 2011-1-27 23:04:14

本帖最后由 txljh8 于 2011-1-27 23:07 编辑

回复 1# 小子不赖
充分考虑冷却正常情况下
1.对于淬硬层2mm,移动速度快了些
2.频率8.9Khz关系不大,可以不调整
3.功率可适当增加(原移动速度不变)

小子不赖 发表于 2011-1-28 20:30:29

回复 2# lingjun


    冷却效果还可以!呵呵!所以又调试时,我又把移动速率降到了4mm/s,想看看是不是移动的问题!呵呵!

小子不赖 发表于 2011-1-28 20:33:10

回复 3# txljh8


    功率不小了吧!呵呵!~我们原来的设备还不到40KW,同样的感应器不同的设备,功率不会一下子错一倍吧!
我后来又把移动速度调低了,功率几乎没怎么变。呵呵!不知道做的对不对!

txljh8 发表于 2011-1-28 20:38:16

本帖最后由 txljh8 于 2011-1-28 20:40 编辑

回复 5# 小子不赖
调低移动速度(延长加热时间)、适当加大功率都有加大深度提高硬度的效果。

小子不赖 发表于 2011-1-28 21:27:51

回复 6# txljh8


    但是我有点感觉功率有时不能太大,功率大,热输入高,到温快,是不是透热效果不好啊!呵呵!不知道我想的对不对!

txljh8 发表于 2011-1-28 21:33:15

回复 7# 小子不赖
看解剖结果而定,不一概而论。你的产品你做主!材料40Cr感应淬火还算好,裂纹倾向小。

小子不赖 发表于 2011-1-28 21:47:13

回复 8# txljh8


   结果估计要等年后了!呵呵!到时看看结果什么样子吧!

代华庆 发表于 2011-1-29 14:25:32

250KW的设备,频率不变,加大功率,提高加热速度,2MM以上很容易淬的。

搬运工 发表于 2011-1-30 01:40:06

回复 1# 小子不赖

xinlulicheng 发表于 2011-2-9 13:44:37

加大功率就可以解决问题了
速度是可以的

xinlulicheng 发表于 2011-2-9 13:47:37

你可以看看金相组织,是不是表面组织中有托氏体或少量铁素体。如果有,说明是加热不足,可以加大功率,或减小扫描速度。

wu15 发表于 2011-2-12 10:28:15

加大感应器间隙也可以增加层深

搬运工 发表于 2011-2-12 10:54:59

硬度48HRC左右,明显加热不足。用双匝感应器的效果非常好,感应器与零件单边间隙3mm左右均不成问题。很易做到淬硬层大于5mm。硬度高于55HRC。淬硬层深度通过调节工艺参数来控制

zhoutaolong 发表于 2011-2-17 17:07:08

你们要求多深的硬化层啊?

小子不赖 发表于 2011-2-17 21:19:09

回复 11# 搬运工


    原来的感应器都是单匝的!呵呵!

搬运工 发表于 2011-2-17 22:42:54

改成双匝感应器嘛

i8tan@sina.com 发表于 2011-2-19 15:58:27

淬火深度可以通过减慢速度和增加线圈的匝数或者加大电压来完成,硬度可以通过淬火液体的浓度来控制。

小子不赖 发表于 2011-2-20 13:01:25

目前,直径60的淬硬层已经解决了!算的比功率约为2Kw/cm^2,其他直径按照这个比功率应该问题就不大了吧!呵呵!
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