liuzhimin 发表于 2011-2-16 23:02:32

42CrMo气体深层氮化后的氮化物问题

做过很多次实验,层深要求0.6mm以上,可是氮化物就是降不下来,层深大约0.3mm以后出现脉状氮化物。我是没的办法了,请教各位高手,我的QQ51880938,电话15861571263,欢迎大家前来交流,如能解决问题必有重谢。

孤鸿踏雪 发表于 2011-2-17 16:06:54

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2011-2-18 09:40 编辑

回复 1# liuzhimin


    据介绍,渗氮层中出现网状或脉状氮化物的主要原因是:渗氮温度太高,液氨含水量超标严重,原始组织粗大,工件表面粗糙,存在尖角、棱边,气氛氮势过高等原因。

liuzhimin 发表于 2011-2-17 18:57:52

我从510到540都用过啊,氮势最高用过2,甚至一段渗氮氮势0.35都试过,试棒是是圆的就不用提棱角什么的了,,氨气用干燥罐加热过,是不是含水也没法检验啊,那个氮化物是在比较深的地方,试棒是860+550调质,心部硬度320-350HV比较高

孤鸿踏雪 发表于 2011-2-18 09:41:24

回复 3# liuzhimin


    请问你氮化后的表面硬度?

liuzhimin 发表于 2011-2-18 18:55:42

硬度都是600HV0.3以上啊,,

liuzhimin 发表于 2011-2-18 19:07:09

我的炉子是可控气氛2M*2M的,打听别人的几万块的土炉子都没有氮化物,不知道真的假的。

杨志华 发表于 2011-2-24 20:18:48

三段处理,随炉冷却,520、540、560,

hezj 发表于 2011-2-26 19:50:56

本帖最后由 hezj 于 2011-2-26 20:11 编辑

回复7#杨工
您提出的逐步提高温度的三段渗氮工艺,既没有氨分解率控制要求,又没有时间要求,请问是一种推断,还是经过验证的可行工艺?能否举一个实例说明(哪怕是不同钢牌号,只要是合金钢渗氮深度在0.6mm以上即可)。如果能告知这样做在深层渗氮情况下可以避免产生脉状组织的原理,那就更有意义了;因为,这个问题也是渗氮工艺中的难题之一啊。谢谢!
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