0Cr13Ni3MnMo2VCu不锈钢钢锭在电渣并退完火后开裂,几乎裂成两半
钢锭直径有600mm左右,退火工艺是720℃保温10小时,炉冷到400℃左右空冷。钢开始还是好的,到锯床锯掉头和尾后,再转至车床时纵向开裂,裂纹贯穿整个钢锭,裂纹深度有500mm以上,几乎是从中间完全开裂,不知是何缘故,希望高手点拨一下。 这是钢锭的延迟开裂,有没有照片啊,楼主? 回复 2# 邓布利多不好意思,由于条件有限,没有做图片。不知道会有哪些原因引起开裂?我们结合实际自己分析一下,我们的加工工序是,电炉炼钢——电渣重熔——软化退火——锯床,就在锯完钢锭头和尾不久就开裂了。 从整个过程来看,主要还是炼钢、铸锭的过程造成的,这我不太了解,
是不是有个浇注后打箱控制的问题啊?像这么高的合金含量,过早打箱有可能会导致铸造应力很大,对吧。
还有就是钢水质量,开裂处的夹杂物什么水平啊? 软化退火一般不会造成开裂,在前两道工序查找原因。可以看看断面状况,一般这是老裂纹导致的脆性断裂,检查断面有无老的工艺开裂痕迹。
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