wuyufeng 发表于 2011-2-25 18:41:47

35CrMo第一次淬火硬度不足,又进行第二次淬火,硬度更低了,具体如下,急在线等

尺寸:φ25×80圆钢,第一次调质时,淬火硬度不足,40HRC左右,用低的回火温度弥补的硬度,领导不同意,进行第二次淬火,中间什么处理也没有,氧化皮什么的都还在上面,淬出来硬度更低了,是什么原因造成的?下一步该怎么办?多次淬火对金属组织有什么影响?急!
请高工们帮帮忙!:'(

周建国 发表于 2011-2-25 18:55:05

回复 1# wuyufeng


    具体的淬火加热,冷却工艺是怎样的?首先需要明确的是第一次加热淬火是什么原因引起的?是加热不足还是冷却不足,或者是氧化脱碳引起的?在没有查明原因的前提下,就仓促进行二次返修,那么还是会出现原来的问题的。。。觉得你的产品属于小件类的,加热不足的原因很小,应该和冷却以及加热过程出现的氧化脱碳有关。

搬运工 发表于 2011-2-25 19:05:23

回复 1# wuyufeng
加热不足或是 冷却不足均有可能,请详细说明情况,你的问题解决起来不难

wuyufeng 发表于 2011-2-25 19:36:39

回复 3# 搬运工


    我没在现场,车间主任和我说的,他说是操作的事,加热温度860℃,保温应该是1.5h,冷却在N32油里,摆动冷却,装炉量大概450件,具体哪里操作出的问题就不清楚了;再个就是两次淬火之间是不是应该加次正火或者退火,假设第二次工艺操作没问题,硬度会更低吗?多次淬火不会产生什么影响吧?

搬运工 发表于 2011-2-25 20:03:43

本帖最后由 搬运工 于 2011-2-25 20:11 编辑

回复 4# wuyufeng
   你们过去φ25×80的35CrMo淬火硬度在何范围?用的什么加热设备?油温?是装进小料筐后入油淬火?需过程细节。。。

搬运工 发表于 2011-2-25 20:28:43

事实上φ25×80的35CrMo圆钢用N32机械油淬火,冷却速度就不够,如果圆钢经过了倒角,取840-850℃加热水淬是无风险的。与此完全相同的零件我们很早以前是这么做的,现在用中频穿透加热PAG冷却

wuyufeng 发表于 2011-2-25 20:50:45

回复 6# 搬运工


    哦 以前的硬度是45-51之间的,如果再进行淬火的话对组织没什么影响吧,直接再进行第三次淬火,还是加道正火或退火的工序后再淬火?

无人知晓 发表于 2011-2-25 21:41:42

氧化皮的存在会降低冷却速度,可能会淬不上火
再有就是脱碳,建议磨深一点再打硬度看看
调质的话,淬火硬度再40HRC左右也是可以正常进行回火的,只是回火温度稍稍降一点就可以,对性能什么的影响不是很大

嘎嘎 发表于 2011-2-25 21:58:14

用的是什么设备

会绑饼子 发表于 2011-2-25 22:29:16

估计使用的是箱式炉加热的,装炉量不算小,中间是否有翻活的?保温情况怎么样?检测硬度时脱碳层是否完全去掉?温度。时间都差不多,但是现场情况不清楚,不好说。返修加热前建议500--600高温回火一次,成本不高,毛病会少一些。返修加热温度应该降低一些。有条件还是看一下金相,是什么原因造成的硬度不足?欠热?冷去不足?

搬运工 发表于 2011-2-26 10:06:20

一。适当降低装炉量 ,加热温度860℃,保温时间在1h 以内或更短,以减轻脱碳倾向。
二 。过滤淬火油,保持油温在60 ℃左右,淬火油应搅拌,这样的话,零件淬火硬度也就可以在50HRC左右[ 还不是理想的淬火硬度值 ]。如果圆钢经过了倒角可考虑适当降低加热温度水冷淬火。
三。如果该零件量大,建议采用中频穿透加热,效率高,质量有保障。
四。此批不合格件估计脱碳已很严重,如果还有机加工余量,建议采取尽可能少的装炉量,高温装炉,880℃[ 或更高 ] 短时保温油冷淬火,保温时间[ 估计在30min以内 ] 现场随机灵活掌握。

197971500 发表于 2011-2-26 11:11:49

回复wuyufeng
   你们过去φ25×80的35CrMo淬火硬度在何范围?用的什么加热设备?油温?是装进小料筐 ...
搬运工 发表于 2011-2-25 20:03 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
非常赞同;   什么样的装炉方式很重要,如果密集装炉,这个时间是不能保证加热充足的,如果整体框冷是不能保证冷却能力的,

wuyufeng 发表于 2011-2-26 22:52:53

调质的话,淬火硬 ...
无人知晓 发表于 2011-2-25 21:41 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
影响不大么?

wuyufeng 发表于 2011-2-26 23:01:59

回复 11# 搬运工


    谢谢!另外我这批件是锻件,已经正火-调质-调质,怎么估计这氧化脱碳层?用的是井式电阻炉,75KW的,加工余量可能还有,我觉得可以按你的第四种方法改善

搬运工 发表于 2011-2-27 08:45:50

没办法估计的。你没有金相显微镜?由表及里打硬度吧

品牌 发表于 2011-3-1 22:20:29

你的炉膛尺寸是多大?450件产品是分两框装的吗?如炉膛尺寸太小,装炉量又大,你的保温时间就太短了,加热不透,故淬火硬度低。

scqlww 发表于 2011-3-2 01:11:46

据你所的情况第二次淬火硬度比第一次还低,首先要排除表面脱碳的可能

搬运工 发表于 2011-3-2 11:21:34

回复 17# scqlww
相同淬火条件下,第二次淬火硬度比第一次还低,1是表面脱碳,2是由于二次加热后A晶粒度更细小

sxgyh 发表于 2011-3-2 14:08:00

多次热处理 , 脱碳引起的硬度低,一次脱碳层在2-3mm

方圆 发表于 2011-3-11 00:10:55

楼主所说问题,可能是淬火介质使用时间过长,含杂质多,流动性差,冷却慢造成的,建议更换新的淬火油。
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