wqc_1984 发表于 2011-3-7 15:01:54

碳氮共渗花键变形

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2011-3-7 17:16 编辑

各位好,照片是我们的齿轮,冷精段成型,冷挤压前料坯进行球化退火,硬度要求:小于等于HB140,冷挤压后拉花键,进行碳氮共渗,直接淬火。工艺:温度:850,碳势:0.85%cp,氨气流量:2.5L/min。其齿轮的模数:4.185,花键模数:1.015。热前花键塞规能过,热后花键塞规一炉内有30-40%不能过。其不能通过的现象有:大端和小端都能通过,到中间不能过。有的从小端通不过,有的大端通不过。这种变形无规律,不知道怎么控制。希望在座的专家给予指导。对了,热处理淬火油是分级油,油温120,高速搅拌,炉型丰东UNICAS600炉子。原因何在?请指导。谢谢!

wqc_1984 发表于 2011-3-7 15:06:14

小端是第一张图片,大端是第二张图片部分。

wqc_1984 发表于 2011-3-7 15:08:30

材料是27MC5JV

孤鸿踏雪 发表于 2011-3-7 15:15:26

回复 1# wqc_1984


    请问楼主,贵司的产品锻造温度多高?

luxueying2006 发表于 2011-3-7 16:32:19

回复 4# 孤鸿踏雪


    是冷挤压成型!

luxueying2006 发表于 2011-3-7 16:37:15

楼主可否详细描述一下工件在料筐中的摆放方式!怀疑是冷却不均匀造成。

孤鸿踏雪 发表于 2011-3-7 17:04:35

回复 5# luxueying2006


    完全冷挤压?无需加热?

sbm197873 发表于 2011-3-7 18:18:55

回复 7# 孤鸿踏雪


    是的,这种工艺轴承行业使用已很多了,冷辗会导致应力加大,热处理时变形大。

朱建波 发表于 2011-3-7 18:43:31

淬火后都要变形,但有一定的规律,淬火温度是否均匀。

tlx322 发表于 2011-3-7 18:51:55

冷挤压后没有热处理工艺??多用炉的升温速度还是比较快的。

jeetor 发表于 2011-3-7 20:49:10

我们厂也是丰东的炉子 至今没有解决变形问题

太阳之热 发表于 2011-3-8 23:13:50

你的产品是汽车差速器的行星半齿轮吧,我们公司也遇到同样的问题,这个变形问题至今一直困扰我。希望各位老前辈给指点指点。

太阳之热 发表于 2011-3-8 23:18:34

因为冷挤压后没有消除应力的工序,我们分析可能在冷挤压这序应力的问题,不知对否?

周建国 发表于 2011-3-9 19:38:40

回复 1# wqc_1984


    不知你的齿轮装炉的方式是咋样的?是串挂还是用芯棒固定的装炉方式??如果冷挤压后没有进行去除应力的处理,那么对于后续的共渗造成的影响会较大,建议进行去除应力的回火处理。

太阳之热 发表于 2011-3-9 22:32:45

高温回火吗,多高温度才合适?

gaoxiwen 发表于 2011-3-9 22:40:25

我以前做过,没什么问题的

wqc_1984 发表于 2011-3-12 09:39:00

不好意思,出差了几天,没能上,谢谢各位的指点。我司的装炉方式是采用料筐的形式,齿轮单层摆放,齿形朝上。每炉有12个料筐,料筐尺寸是:600X600X20,这个问题很麻烦,关键是变形不规律,没办法。

太阳之热 发表于 2011-3-16 19:15:10

怎么没有人关注着问题了

霜月 发表于 2011-3-16 21:36:12

不知对心部组织有无特别要求?如只要求保证心部硬度,建议碳氮共渗后降温到780°C淬火,淬火油允许的话,将油温提高至140°C试一下。

wqc_1984 发表于 2011-3-21 10:36:21

心部硬度就是要求低碳马氏体。油温没问题,材料的淬透性和气淬火油的冷却速度有关系吗?
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