本帖最后由 txljh8 于 2011-4-3 10:01 编辑
应该是淬火出的问题,或者不应该选PAG(用盐水应该没有问题)。批量有多大,仔细检测PAG浓度、温度,介质循 ...
lk168 发表于 2011-4-3 09:45 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
赞同!调质件机械性能的关键在加热和冷却,赞同主要是淬火加热、冷却的问题,回火其次。
楼主没有提供产品基本尺寸、加热工艺,所以大家难以帮上。
回复 21# txljh8
加热880/90 pag水基溶液 15min冷却 600/150 化学成分C0.28 Mn0.87Cr1.00 mo0.219
回复 21# txljh8
两根11mX16.9mm的钢管
本帖最后由 txljh8 于 2011-4-3 10:53 编辑
两根11mX16.9mm的钢管加热不是问题,管的冷却可能有问题(内部)。
建议有条件切段做系列水淬或盐水试验(管外部内部冷却方法、淬火组织、机械性能)。
管子是单面淬火的回复 24# txljh8
回复 23# 王凤娇
尺寸还缺一个吧?怎么我看不明白?另外检查一下原始组织晶粒是否粗大、表层有无脱碳
应该缺了个外径或内径尺寸,碳0.28为下限,可以考虑一下提高淬火温度。淬火后检查一下硬度,然后确定回火温度。
应该是淬火出的问题,或者不应该选PAG(用盐水应该没有问题)。批量有多大,仔细检测PAG浓度、温度,介质循 ...
lk168 发表于 2011-4-3 09:45 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
要不是你炉温检测有问题的话,最有可能的也就是淬火的问题了,600度和650度硬度变化应该明显。
淬火后的硬度说多少
关键是楼主淬火是否达到硬度值??
建议你看看材质的化学成分 根据综合的机械性能来看 可以加快冷却速度 35CrMo是可以淬水的 提高下淬火强度
淬火出来的硬度321HB
我们厂30CrMo用自来水淬火硬度都上不去,建议你们用水淬火。
回复 33# 王凤娇
预冷、搅拌若没问题,那就:
1、查一下880温度正确否(校准热电偶);
2、介质浓度准确否,时间长了是否会浓度增大,冷却能力降低?
3、淬火带一块料头,与工件同样结构,便于检测。(例如,可以磨的深一点检测硬度,是否脱碳?)
4、硬度计及其使用准确吗?(前两天我有批调质轴,里氏硬度计检测,应该27HRC左右,结果检查设置为“3”,出来结果是150HB左右!)
如果是同行业成熟工艺,最好别轻易更改。
还得找出淬不上火的原因。
回复 31# laoguei
淬火出来的硬度是321HB回出来的硬度值也不高248,还是达不到要求
回复 35# 周工
现在我感觉就是淬火剂的问题了
本帖最后由 laoguei 于 2011-4-9 18:13 编辑
如果淬火出来的硬度不高可以再降低回火温度。
回复 1# 王凤娇
保证淬透的情况下,在600左右微调,肯定可以达到这个硬度的
回复 38# laoguei
那跳出来的硬度不就更低了
回复 40# 王凤娇
我想他要说的是降低回火温度!打错了~!