紧急求助,关于H13用于铝型挤出摸具的工艺
本帖最后由 wangqinghua196 于 2011-4-26 12:34 编辑请教各位大虾H13材料用于铝型挤出摸 在处理后使用时,受力面出现下沉是什么原因导致的.
有这方面处理经验的大虾能指导一下具体的处理工艺么目前我是850预热30分钟1020保温2小时 回火在550-570情况比较紧急 之前加工的说是都出现了下沉 客勤关系做了一大堆客户才答应让我们改进工艺 能解决这个问题还能继续合作 摸具的尺寸在Φ220*60左右 应是硬度不够导至的强度不够,最有可能是没有淬透,说一下淬火方式? 硬度客户要求是48-52 检验硬度是够的1020真空气淬 直接从1020淬到100以下 淬火温度偏低了,铝型挤出摸最好控制在1040度,这样材料强度耐热性较好 现在客户那边在东莞那边处理了一些说是不会下沉 有东莞的朋友能行行好透露一下你们对挤出摸具 淬火 回火 具体的工艺么(包括预热温度 预热时间 淬火温度 淬火时间 回火次数 每次的回火的温度时间) 回复 1# we1010
铝合金挤压模具材料选择H13不太好。
由于其失效形式一磨损的多些。
应该选择抗磨损好的热作钢 等了一天了 难道就没有遇到类似问题的师傅么上火啊 头大啊各位大能救就我吧 关键是弄清楚下沉的原因 热处理后氮化处理了吗 回复 1# we1010
你是用真空淬火,这工艺好像很不合适吧 一般是生产一定的量后才氮化的 继续跪求 有挤出摸处理经验的师傅指点 这模具我做了8年了,知道想知道你就答我电话好了,我姓刘,电话是13600573460 我感觉你的预热时间还要长些,改为60min吧,淬火温度再提高点,1040度,回火3次,应该可以解决吧 铝挤压建议高淬高回,回火2次以上,貌似楼主淬火保温时间有点短, 850度保温时间太短了,工件都没有透烧,还有淬火温度太低了要1030度,保温时间不能太短,2小时30分使工件完全合金化,在油冷,回火不能低于3次 和13楼的观点差不多,保温时间延长至80,其余的相同:) 楼主说的这个情况应该是说的上模下沉是不是啊 你所说的模具我们做出来一般的硬度是48到52 直接 一般要用1030油淬才好 然后用580 回火 一般上模的硬度 要低于下模的才对 升80到650保80左右升30到860保80升30保90升30到1035左右保100,根据实际情况定回火温度,580,4—5个小时,出来检验硬度是否到位,可以了就降点温度,高就升点温度,共回三次火每次4—5个小时。可以试试
典型的唯硬度观!
缺少的是解决问题的办法。 在模具失效方面,分析问题入手点是模具的设计。
可能是导入面受压过大,会不会是AlSi12流动性太差,给予模具面压力?
模具没问题再分析热处理问题,如果都没问题,那么就是材料问题
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