80431283 发表于 2011-5-7 12:19:43

H13的重新淬火问题

我厂的一块H13模具长1米2,宽50公分,厚10公分,中间是空的,重500公斤,在氮气炉烧的,1030淬火,600保温2小时半,850保温2小时半,1030保温2小时20分,在出炉时挂钩断了,然后只好在空气中等冷却至150度左右重新焊挂钩,再送到炉子里重新加热工艺不变,下油冷却后带温150度左右出油,大概5小时后准备回火时发现模具开裂了,请问大家整个过程是否有问题

蔡镇良 发表于 2011-5-7 12:29:39

出油温度低了点。

左岸 发表于 2011-5-7 13:05:13

放置了5个小时才回火 时间会不会太长 磨具中间是空的话 也有一个阶梯应力集中问题 还有开裂是什么地方呢

程程 发表于 2011-5-7 14:18:52

重新处理前,应增加一次高温回火。

钢铁医生 发表于 2011-5-8 09:30:28

回复 1# 80431283


    H13 淬透性强,淬火温度加热空气冷却后应该加一道低温加热正火处理,再从新淬火温度加热淬火。

ZHOU123 发表于 2011-5-8 10:09:16

问题很大,,上面都说了,,我就不说了,,各方面的原因

猎猎风 发表于 2011-5-8 10:24:51

重新热处理前加道回火 消下应

shenfuhai 发表于 2011-5-8 12:53:29

第一次空冷到150度时,工件大部分已经实现了淬火过程--相当于风冷淬火;基体组织已经是M了,当然还有大量的奥氏体;基体组织为M的工件,二次淬火当然容易出现淬火裂纹了。
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