套圈加工后变形,怀疑退火不充分
最近客户反映我们生产的轴承钢管他们加工后套圈会变形,我们检测了组织和硬度均好,也没有硬度偏差,硬度很均匀,可就是加工后过一段时间后变形,这是怎么回事啊,有人遇到这种事情吗,退火后硬度好,但应力仍存在,是不是退火保温时间短了啊, 原因很多,不好说! 回复 1# 王钰德250度回火2小时!肯定没有问题 想要大家分析原因,就要将套圈加工工艺流程说清楚,热处理工艺最好能提供相关工艺参数。 是轴承钢管冷拔后退火,680退的,保温3小时,之后去加工套圈,变形了,测硬度合格,189,这是为什么啊 是机械加工产生的应力造成变形。在精加工前加一道200度回火处理。 是机械加工产生的应力造成变形。在精加工前加一道200度回火处理。
laoguei 发表于 2011-5-12 15:17 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
按照你说的做的话,现在在私人老板都不会这样做的,这样做的话成本就会增加的! 可以检测一下原材料的残余应力,另外精密件再精加工之前要增加去应力处理,即时效处理。 去应力退火,300-350 这个我们套圈磨沟道的时候也是老是出现变形,也是一直找不到原因,二次稳定回火也做了,效果有时候明显,有时候不明显。 回复 7# lmdrcl
回复 10# a236178531
也可以在机械加工中控制吃刀量的方法来控制变形。 今天又有客户反映变形了,67*5.1的套圈,外面车好后放置一段时间后居然变椭圆了,气死人了,退火温度蛮高的,在炉时间4小时,怎么还有变形,郁闷死了,:@ 车削前加上一道退火工艺 看效果怎么样 650*2.5小时 应该是冷拔料的应力消除不彻底 可以试试看 机加工的进给量小一点,可能是机加工中产生的一些应力导致的 热处理后回火时间长点,应力消除充分点儿,看看如何. :(:(老兄,你们最近做的还好吗。我们也出现这个问题了,怎么解决呢
冷拔的残余应力和车削的应力应该都有,车削后加一道去应力退火的工序应该会好点的。 遇到过,一家精车件厂做6010外套,发过来抽检发现椭圆10多S,他们说磨外圆当时是好的,放到几天后就变了,开始我怀疑他们为了赶进度进刀量大,结果第二次增加遍数任然变形,后来才找到退火那里,问题还是退火不充份 现在发现的这种变形的问题,确实有些是车加工的,但也有是钢管本身的,特别是薄壁的钢管。一部分套圈在加工过程中变形,拿回来再次200下退火,再加工就从不出现变形了,后来我们又做了一个试验,这种易变形的薄壁管在钢管矫直后打包,然后整体在500下快速退一下火,然后去加工,大部分也不变形了,但仍有部分规格有少量的变形。 其实,退火保温时间可能不充分,另外,特别是退火中心球化组织,是不是跟边缘部分一致,珠光体确认达到2-3级吗?另外,建议考虑一下去应力退火处理!!
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