同一炉氮化,检验出了两个硬度,郁闷!
本帖最后由 wangqinghua196 于 2011-5-31 22:36 编辑请教各位师傅
小弟今天又遇见一件难题同一炉氮化的工件检验出了两个硬度 材料都是38CrMoAl 一种产品硬度是HV900左右 一种才HV500 复检多次都一样 渗层0.3-0.5都一样 工艺是常规氮化410度预氧化1小时温度510度保温40小时 使用的设备是南京新光英井式渗氮炉设备正常 一直做氮化都很正常的所以我很郁闷 请大家帮我分析下为什么会有这种情况小弟在次感谢 要么炉子出问题了,要么材料混装了 可能是炉气不均匀或者装载过于密集所致。 第一装载量不密集,属于正常装炉,第二炉子气氛不均匀为什么只针对其中一个产品,所以炉子气氛也是正常的,我现在怀疑的是材料的成份有问题,38CrMoAl里面如果合金成份出问题的话是不是也氮化不上呢?只是怀疑?请大家给与分析 材料不对,或者HV500的那件产品没做调质处理 氮化成品的颜色如何?硬度不足的与硬度正常的比较,颜色上有何差异? 回复 6# kero543
无差别 一样的 炉温度不好,,,,,,,,,,,,, 有试过将不良品重新氮化?若有,其硬度是否有恢复到HV900,亦或仍然是HV500!若是前者,就是炉气循环流动有不均的现象;若是后者,就有可能是材料错误了。 回复 5# proteam
同意5楼观点 如果工艺和测量硬度都没有问题的话,可能有下面的原因:
1、虽然都是38CrMoAl ,但是在冶炼的时候可能不是同一炉号,化学成分有上下偏差,因此,即使是 渗层0.3-0.5都一样,由于碳化物量和性质不一样,硬度不同,特别是含Al量。
2、虽然都是38CrMoAl ,但是热处理前的轧制或者锻造工艺不一样,硬度低的有可能轧制或锻造工艺不成,组织不均匀,特别是表面组织可能铁素体含量多,因此,氮化后硬度低。
3、热处理前的调质处理是不是有问题,导致表面组织不同,而氮化后硬度低,最好看看前面的调质处理工艺是否合格。 成分,组织,前处理 一个都不能少啊 受教了 材料成份也检验过了也正常AL含量在下限 0.77-0.79之间 我现在怀疑是不是产品的形状不一样造成的 气氛不均匀,单独试达不到要求的产品。预氧化温度350左右 气氛不均匀,单独试达不到要求的产品。 本帖最后由 duane426 于 2011-6-15 20:47 编辑
我们公司前段时间也出现了类似的问题,第一炉装6个工件,硬度差别不大,第二炉装了12个便出现了部分工件的硬度普遍偏低的现象,但差别没你这么大,相差2个HRC左右。后来调整工艺后,便没出现以上情况。此问题我没搞清楚。。。注:12个工件分三层装,每层都有硬度偏低的工件,无规律可寻,炉温控制以及碳势控制均无问题。望高手分析指导 无外乎几个东西,材料、前期调质的回火温度、还有就是码放的密集度 请查下位置,摆上面的硬度低那就是炉子的问题,这几家出的同类型的炉,是通病 材料、前处理状态、温度和气氛,必有其一。 材料、前处理状态、温度和气氛,必有其一;另外摆放状态也要注意;南京这块氮化炉风套循环处不能短路
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