用盐水试试,采用水-空间歇冷却看看。
DNV我接触了三次,没这么严吧?直径这么大,又这么长,你的冷确水池够吗?有没有充份徇环?
回复 20# 无限大唐
材料是35CrMo,我们有化学光谱仪
回复 22# zhaohaorong
5*15M的水槽
回复 18# 153122
我们不是完全没有合格式样, 就是合格率太低。1/6的概率,但是我觉得既然有合格,就肯定有办法解决,只是我们还没挖掘。
这样大的零件与标准试验时的淬火质量效应表现明显,要求的强度、韧性都较高,确实太高。看金相在半径1/2处的组织自然是冷却不足。既然有1/6合格我想再加把劲有可能达到。首先,降低零件的蓄热量,即降低淬火温度,但降低淬火温度会影响奥氏体的均匀性,自然是影响淬火质量。可以采用先提高加热温度进行奥氏体化保温,淬火时再降低到820度进行水淬。第二,加快冷却效果,增强水循环,必要时用强喷。在水中加入盐,增强水的冷却能力。这种钢在碳含量偏高时性能能有所保证,太高时在端头有掉圈现象,碳含量低时性能就难保证了。大家看看:42CrMo、35CrMo、30CrMo的碳含量重叠区域有多少就能发现问题。
本帖最后由 jealin000 于 2015-3-18 08:43 编辑
你这个最好是做一次正火,感觉就是组织成分不均匀
热处理工艺不对,你取样位置还行,这个取样也可以在直径长度处
老热工 发表于 2011-6-19 16:48
这样大的零件与标准试验时的淬火质量效应表现明显,要求的强度、韧性都较高,确实太高。看金相在半径1/2处 ...
说的好
感觉楼主说的有的合格 有的不合格是不是 淬火节拍太小的呢?开始的合格,后续的就不行了
检测淬火之后的对应位置的金相组织
照片的组织为铁素体+贝氏体
310的直径也不大啊,直接水淬
本帖最后由 热处理老马 于 2016-2-2 12:03 编辑
这个材料用水,油,,盐水淬火根本做不到那么深,用无机淬火液可以淬深很多,冷却24分钟就I好。我们加工的风电主轴直径580毫米,取样在深度90毫米处,各种指标都可以做到,材料含碳量跟你们的差不多。建议你们试试。我这边是有检测报告的
直接盐水+材料加严要求35CrMoHH
热处理学弟 发表于 2011-6-6 11:53
汪工您好!我们现在做了很多了,就是很少达到要求, 强度都在730左右,0℃冲击在30~40,要求是32J ...
你好,这个问题我们可以解决,我们协助做的风电主轴,直径500---800,34CRNIMO6,调质以后再90毫米取样,硬度在HB260-280,抗拉898---974,零下45度冷冲击也完全合格,2008年以后就代替进口了。你说的问题关键在于加大淬硬层深度,关键在于热冷配合。如果你们还没有解决的话清联系我
你好,这个问题我们可以解决,我们协助做的风电主轴,直径500---800,34CRNIMO6,调质以后再90毫米取样,硬度在HB260-280,抗拉898---974,零下45度冷冲击也完全合格,2008年以后就代替进口了。你说的问题关键在于加大淬硬层深度,关键在于热冷配合。如果你们还没有解决的话清联系我
要求原材料厂家增大轧制压缩比再试试!
这样的直径很难达到你说的要求吧,要不就加大冷却速度。
这个零件还真的没有这么难搞 我们以前也经常做有效尺寸300的零件,都没有遇到过问题
你们是真的要解决问题吗,我认为有几点,1,你们淬硬深度太浅,2 介质冷却能力不行。3热处理工艺不符合。我们做的3.兆瓦风电主轴,材料含碳量和你们差不多,直径550--800,取样在90毫米深处,各项机械性能均合格。风电主轴性能要求众所周知。
我认为,同样的材料,不同的钢厂生产的,虽然化学成分没差别,做出来是不同的,另外淬PAG试试,楼主后到加工可以考虑的话,把棒料搞短一点试试