消除多用炉积碳的新方法尝试
现在,多用炉烧炭是通入空气,让氧气与积碳反应生成二氧化碳,达到清除炉内积碳的目的,但实际操作比较繁琐,我厂向炉内滴入甲醇与水的混合液,利用水煤气反应去除炉内的积碳,这样简化了烧炭的操作,而且水煤气反应是吸热反应,不用担心炉温升高的问题。 现在,多用炉烧炭是通入空气,让氧气与积碳反应生成二氧化碳,达到清除炉内积碳的目的,但实际操作比较繁琐 ...daguoguoda 发表于 2011-6-10 08:13 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
滴入炉膛的水量如何确定?滴水过多可是要产生不良作用的。:lol 请问在甲醇里一般加入多少比例的水?是10%-20%? 我厂渗碳使用液化气,甲醇中加入2%的水,即可减少炉内积碳。 回复 1# daguoguoda
甲醇和水混合液什么时候加到炉内,是在觉得要除炭黑是,还是一直就通这种混合液 很抱歉,我必须质疑这种烧炭方法的有效性,我想问用这种方法需要烧多久才能烧尽炉内炭黑?有没有数据?另外,你们是如何判断炭黑是否烧尽的,有标准吗?
我曾经在网带炉上用过含3%水的甲醇做载气,目的是促进甲醇裂解,试想,可以用来做载气的气氛,用来做烧炭效率何在? 水与高温的碳黑反应生成一氧化碳与氢气,在炉内有积碳的条件下,可以使积碳气化达到减少积碳的目的。 请问甲醇里加水是一直都加吗请回答 :o这个方法挺新鲜的还是第一次听说过...不过就是不知道有没有不良反应,毕竟加水对炉内气氛影响的利害关系...... 大部分会是以存在高温水蒸气的形式吧,毕竟是900多度,连1000度都没到。H-O的键能很高,很难裂解的。 呵呵,这个方式是可以实现的,通水蒸气,但控制水蒸气的温度是不是就可以实现,降低水蒸气的冷凝达到效果。。。。 这个方法确实是新颖 但是不敢试 原理在化学上学过,不过不知道实际怎么样 化学原理C+H2O=CO+H2,水煤汽生成原理 试验了一段时间,是从甲醇空滴注进去的,一分钟的滴量是30滴左右,我公司使用的是液化气渗碳,对渗层金相基本无影响,但是积碳仍有。现怀疑是碳控表co比例设定为20%有误。 这种方法没用过 个人感觉不可取 理由很危险不好控制破坏气氛 通水的目的:
水是脱碳性气氛,通入水以后,肯定会发生水、煤气反应。但指望用水去除掉炉内碳黑,那所花费的代价就太大了:即使通入很多水进去也不能全部除掉碳黑,而这样做以后,碳势的恢复就困难了。
而生产实践中,确有通水的,介绍两种情况供参考:
1.在甲醇里添加3%(v/v)水:
早期(1985年)从日本某公司进口的可控气氛箱式炉,其渗碳时就使用这种含水的甲醇。这样的好处是:⑴碳势波动小⑵降温时碳势不会超过设定值。当时没有平衡空气。现在大都使用通平衡空气的方法来抑制碳势的上升。
2.在渗碳结束扩散开始时,通水约50~100ml。
这样做表面碳浓度低,残奥少。需要注意点:⑴切断丙烷电磁阀和空气电磁阀。⑵炉子连续使用一周以上。⑶可能在850℃还要通一次。从甲醇孔通进去。
这种方法是在没有平衡空气的情况下,本人被迫作的发明(05年),不知以前有没有。当时的产品是齿轮。要求为:58~62HRC,CHD550/HV1=0.6~0.9,材料:20CrMnTi。M≤3级;A≤3级;碳化物≤3级。工艺为:920℃×90Min强渗(CP=1.05)+920℃×50Min扩散(设定CP=0.77)降温810℃淬火。这样做了几十炉,次次成功。因此我单位的过程控制卡中明确指明要加水。
对比:
相对于通平衡空气的方法,通水的好处是:1.水滴在风扇上,被风扇打碎,能很均匀。2.快捷。
通平衡空气的坏处:1.如果短时通,表现不明显,如果长时通,则靠近通风孔的地方该处工件可能会被氧化。有两种这样的情况:⑴该处工件抛丸后会出现轻微的剥皮,剥皮的面积大约为1mm2,不连续。⑵如果渗碳后不淬火,而是缓冷,可能会出现兰色,面积大约为直径20cm。2.通平衡空气的第2个坏处就是太慢。假定是920℃渗碳,780℃淬火,在820~780℃的降温过程中(大约50分钟或更长)即使平衡空气一直通,也不能抑制CP值的上升,可以想向,靠近通风口处的工件温度还会低一些。 我是反对在甲醇内加水向炉内通入的,这可能会对炉内减少积碳有一定的作用,但是对产品质量是无益的,可能会增加内氧化的深度,对于要求较为严格的渗碳零件,此方法不可取,且水的加入会增加富化气的消耗,我认为不能做顾此失彼的事情。 daguoguoda 发表于 2011-6-10 10:15 static/image/common/back.gif
我厂渗碳使用液化气,甲醇中加入2%的水,即可减少炉内积碳。
请问贵公司加工的什么产品?
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