motion_0576 发表于 2007-12-10 20:46:35

1 大家谈的都很到位,我补充一点,希望Pentan73注意观察一下,装炉后炉气恢复慢的炉次炉温恢复的速度情况。
2 井式炉很多人排气时通NH3为了加速排气,我个人观点,此做法不妥?(可讨论)对排气不利。
3 井式炉排气在碳势恢复到0.3-0.35%之前就是较慢,关大排气孔之后会很快,因此不要心急,总时间相差不多,请统计一段时间分析以下原因。
4 如果每炉渗层加深,出炉后最好通一下排气孔。

ljs80513000 发表于 2007-12-11 08:31:42

炉内碳黑过多,介质不纯,炉子漏气,管路堵塞都有可以.工件的水份过多.没有进行烘干氧探头的问题

lxh510125 发表于 2007-12-11 08:39:27

按你描述的很可能是氧探头积碳了,先检查氧碳头.

CEYSS 发表于 2007-12-11 10:51:50

碳势上升慢原因:1、进炉后排气时间一定要加大甲醇的滴入量. 2、强渗初期要加大渗剂.3.通入气氛的比例不合适.

热处理技师 发表于 2007-12-11 11:47:30

我看到这些发言就看到7搂陆丰让我欣赏。水平让我佩服简练准确。

察哈尔汗 发表于 2007-12-11 17:03:54

如果前一炉是淬火,而这一炉是渗碜渗氮。可能是一个原因。
工件油污对气氛影响也蛮大的。
个别炉次,不是氧探头或设备原因。

wqc_1984 发表于 2007-12-26 16:02:22

渗碳工艺指正

我们采用的是井式渗碳炉子,150KW的,渗碳工艺如下:锻打的齿轮经机加后,到热处理车间,工艺如下:第一次进炉:碳势:1.45%,温度940(945),保温6小时,出炉风冷;风冷至600度以下,二次进炉,碳势:1.3%,温度880(890),时间保温2个小时。扩散降温降碳势,淬火温度790,淬火时的碳势为0.7%左右。整个控制是北京培特HT9800的。其齿轮的技术要求是:有效硬化层深为1.3-1.7,表面硬度为:58-63HRC,心部:HRC28-42。炭化物,残余奥氏体,马氏体级别不大于五级!
   整个工艺控制,只用煤油,排气时加大煤油滴量,在770,开始大量滴加煤油,出来有碳黑,风冷,淬火都有。最后检验的结果合格(厂内部检查)。请问各位前辈,这是什么原因,这样的工艺好吗?即便是合格了,产品会出现什么问题,每炉检验一件,在炉子中间。
   这样能真实反映情况吗?如果不能,应该怎么去做实验,随炉式样该有几件,放在什么位置合适呢?望各位大虾指点。(本人、是新手,刚到工厂,性质状况还么清楚:P )
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