17CrNiMo6回火后进行清理抛丸,发现硬度增加1-2HRC
如题,风电齿轮17CrNiMo6,直径988mm,工艺930℃,1.1%强渗,0.75%扩散,650℃高回,820℃淬火,200℃低回,本体硬度60HRC,清理喷丸处理后,硬度普遍高出1-2HRC。清理喷丸出现这种现象应该是不正常的,并非强力喷丸。同种材料,同种炉子,同种工艺(紧时间有差别)的其他齿轮没有出现此现象。希望大家能对此问题进行讨论。 大件表面积小,碳浓度相对高,渗碳后残R多些,在喷砂时发生转变 如题,风电齿轮17CrNiMo6,直径988mm,工艺930℃,1.1%强渗,0.75%扩散,650℃高回,820℃淬火,200℃低回, ...duane426 发表于 2011-6-29 23:39 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
其它齿轮什么材料? 回复 3# 孤鸿踏雪
同一种材料 抛丸清理时,零件表面会产生较大的压应力,但大件在清理抛丸时表面压应力释放的空间较小,压应力明显,表面硬化效果明显。小件零件表面尺寸相对较小,压应力易在棱边、圆弧处释放,压应力不明显。表面硬化效果就差些。你说的现象是正常的。 本帖最后由 zhang 于 2011-7-1 09:25 编辑
回复 3# 孤鸿踏雪
国产17CrNiMo6材料良莠不齐,楼主描述的现象是正常的,质量好的17CrNiMo6材料,抛丸后表面硬度都会有不同程度的上升,质量差的材料扩散碳势设0.75,淬到58HRC都很困难,这个材料的渗碳淬火体会太深了。 一切皆有可能,没什么不可能的 回复 5# 老热工
谢谢您的分析,但我们的抛丸机只是清理抛丸,并不能像强力抛丸那样能提高一定的硬度。仅凭清理抛丸能够提高2HRC? 回复 6# zhang
我们也怀疑是不是在锻造以及材料本身出现的问题,但这个不好解决,主要的问题是抛丸后的本体硬度已经到了63-64HRC了,已经超过了58-62HRC的标准了。现在想把硬度降下来,进行二次回火硬度降低的并不明显,您有好的建议吗? 本帖最后由 草原的风 于 2011-7-2 02:42 编辑
既然是采用清理抛丸(?不是喷砂)说明你们的零件表面氧化皮、污物多,否则就没有必要进行清理了,因此,可以推断:抛丸前你们打硬度由于表面的氧化皮等的影响,使硬度和清理后没有氧化皮的影响不一样是很正常的。比如给零件糊上点泥打硬度,然后把泥清理掉再打硬度肯定不一样,一样才奇怪呐!另外HRC本身就是一个误差较大的硬度测试方法,由于压痕小,代表性差,不如布氏硬度的代表性好,因此,差1~2HRC也是正常的。
想把硬度降下来,进行二次回火硬度降低的并不明显,估计你们采用的是延长时间的方法,降硬度的有效方法是提高回火温度。把回火温度提高到220~230°试试。 回复 9# duane426
提高回火温度降低表面硬度可行,但对有效硬化层有影响,根据你的描述,风电齿轮的材料质量是没问题的,你降低扩散碳势试试,应该会有效果。 回复 10# 草原的风
我们是用打磨机把表面一层打磨掉,然后用里氏硬度计测量的,氧化皮之类的应该已经没有了。所以比较奇怪这种现象。另外,齿轮在工装时,出现问题的大齿轮是被外层的小齿轮包围的,但这种包围也是理论上合理的分布,外层的小齿轮没出现问题,不知道这里会不会出现问题。 回复 11# zhang
这个方法试了,进行二次回火220摄氏度,一共5个齿轮,三个达到标准要求,另外两个硬度还是63HRC。 回复zhang
这个方法试了,进行二次回火220摄氏度,一共5个齿轮,三个达到标准要求,另外两个硬度还是63 ...
duane426 发表于 2011-7-3 00:31 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
检测错误, 回复 14# 153122
测了很多次,有两个齿轮的基本都超过62HRC
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