zHANG_999567 发表于 2011-8-8 14:33:23

氧探头测量误差大的原因分析

网带炉淬轴承套圈,材料为GCr15,常用碳势为0.65,我们公司新进了一条网带炉,碳势在0.8-0.9淬火产品才能不脱碳,定碳片测量值为0.6-0.7,本人认为炉内实际碳势并没有显示那样高,如果有0.8的碳势,炉内肯定有较严重的碳黑,但是产品外观还是比较好,而且淬火后产品表面也未见渗碳现象。现在的问题是为什么氧探头显示的碳势值会那么高,碳控仪CO值为18,我们用的是氮甲醇保护气,富化气是丙烷,其它炉子CO值是20,碳势0.7,不知是氧探头的原因还是碳控仪表参数设置的问题,期待高手解答。

zHANG_999567 发表于 2011-8-8 14:48:38

补充一点:氧探头是马拉松的,仪表是欧陆的,炉子是金舟的,新炉用了不到3个月,从开始使用就有这种情况。另外氧探头烧碳后的恢复时间也需要20分钟左右,感觉很不正常。

热火 发表于 2011-8-8 14:51:45

氧探头测量碳势 在其它因素不变的情况下(温度、毫伏值、),碳控表内的CO含量设定对碳势的计算是有很大影响的。举例来说:920度、1118mv的电压,在CO含量为20%时碳势计算是0.5%,那么将CO值设定为30%碳势计算就会偏高到0.7%。

热火 发表于 2011-8-8 14:56:54

至于CO含量该设定为多少最好用CO红外分析仪进行测定下,从定碳看炉膛实际碳势比显示值偏低,需要进行修正,再者氧探头装的位置和高度是不是有不合适的地方,比方靠近了丙烷滴注口等等。

zHANG_999567 发表于 2011-8-8 15:42:38

谢谢回复。
我认为我们的CO值设置是够小的了,气氛分析结果也和设置值差不多。
氧探头的安装位置在炉膛侧面,从理论上来说应该测量出来的碳势会偏低。
另外自动烧碳后恢复时间太长又是怎么回事呢?

热火 发表于 2011-8-8 15:55:55

不知道你这个时间过长是多长,如果自动烧炭半个小时都恢复不到原来值,这个估计你的氧探头可能就有问题了。看看基准空气的流量,烧炭空气电磁阀是否有问题?氧探头不要有很多的炭黑,会影响测量效果。

1019170 发表于 2011-8-8 19:17:07

注意参比气流量,我们用时出过类似问题

zHANG_999567 发表于 2011-8-8 20:44:46

恢复时间约20分钟,不知参比气流量是大了还是小了?听炉厂的师傅说烧碳气要尽量小,不知多少合适呢?我们现在调到流量计最小值了
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