产品涨大请教高手支招
我公司D2材料直径为130厚度为30一个圆盘,热处理前余量为+0.2mm,热处理后为无心磨加工外径到-0.015mm,工件在室温下放置一个月后,发现外径涨大了0.03mm,请各位高手帮我分析下原因,以及怎么预防这样的事情再次发生。装炉量:100件分层平放,层间距为50mm。
真空气淬热处理工艺:650*2H+850*3H+1030*3H+5Pa氮气高压冷却,室温出炉。
回火工艺:500*3H快速风冷+-70*1H+-120*1H空冷+500*3H快速风冷+500*3快速风冷+180*3H空冷 1、回火温度升高
2、减少淬火后残奥量
3、回火后进行,超低温处理4H
4、回火后,放上1个月以后再进行研磨。
两次测量时候的温度不一样吧! 补充一点,产品要求硬度为HRC60-62 产品在入库前检测,检测地点是在仓库,仓库为恒温25°。检测无误差,两次检测是在同一工件,同一位置,同一温度下进行的。发现问题后整批检测有83件涨大。所有工件均为同一根圆棒上切下来的。 淬火保温时间有必要搞这麽长吗?
深冷处理或安定化处理之。
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