关于碳氮共渗产品的返工返修
我公司近期加工的一批气动扳手长轴配件,外观尺寸:直径约为40mm,长约300mm,材料是20CrMnTi,技术要求表面硬度58--60HRC,渗层0.8--1.1mm,心部硬度33HRC左右,碳氮共渗在多用炉处理,完了后用170℃回火,表面硬度为55--57HRC,渗层、心部都符合要求,就是表面硬度低了交不了货,后续抛丸后用同样渗层的工艺返工处理,或者渗层较浅的工艺处理,或者直接用淬火的工艺返工,结果都是表面硬度较返工前低了很多,返工后表面硬度只有50HRC,请教一下这样的情况是什么原因造成的,怎么返工才能满足要求,或者是材料本身就有问题,深冷处理这样的状况硬度能提高多少 你这个产品多半是表面碳浓度降低了看下金相 或者是你的仪表碳势显示与实际不符 这样的件抛丸强化后表面硬度检测一下看看,应该能满足技术要求,因为滲层和心部硬度都合格,只是表面硬度低,抛丸后表面硬度会提高一点的,同时把回火温度再降低一点看看 我们经常遇到硬度不合格的问题,处理多了后,现在一般首先需要去判断硬度检查是否准确。从你提供的信息来看,如果没有采用硬度换算的话,你可以采用表面洛氏硬度去再检查看看,先看看是不是真的硬度低了。如果确定是硬度低了,可以试试补碳浓度看看,即包埋在固体渗碳剂中(新老搭配)保温再淬火。 检测一下工件金相,应是没问题的.有时表面金相组织会影响的. 问学 发表于 2011-10-25 21:09 static/image/common/back.gif
检测一下工件金相,应是没问题的.有时表面金相组织会影响的.
金相检验没有问题的,不通氨气,直接渗碳怎么样 再顶一下,问题尚未解决,各位前辈还有什么高见,请分享一下 试了用包埋在固体渗碳剂中(新老搭配)保温再淬火吗?补碳浓度应该有一定效果的。 请问LZ最后问题解决了吗?如何解决的?还望赐教 我以为:这个问题出在两个方面;一是炉内碳势低,特别是后期的控制问题。第二是淬火介质的问题。可以做一个金相看看。就会明了。 楼主能否透露下碳氮共渗的工艺,据我所知,碳氮共渗渗层一般低于0.8mm,0.8-1.1mm应该是采用高温渗碳+低温共渗复合工艺吧!
还有一点,建议楼主解剖实物检测维氏硬度和观察金相,可能表面存在黑色组织。
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