20CrMnTi渗碳后组织判定
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-2-5 08:24 编辑多用炉:装炉量1000KG,强渗925*1.05%*260MIN,扩散925*0.92%*150MIN,降温至840*0.82%保温20MIN后淬火。 碳化物呈网状可以判为6级,马氏体和残余奥氏体级别也不低!:lol 本帖最后由 辽宁兴城 于 2011-11-15 19:15 编辑
这组织,在我家碳化物可以判定7级,残余奥氏体无级别,直接判定不合格。主管领导有话,达到6级接近7级按7级处理。在我公司这样产品很少,出现了直接报废处理。 报废太可惜了,可考虑返工挽救。 本帖最后由 周建国 于 2011-11-15 19:32 编辑
辽宁兴城 发表于 2011-11-15 19:14 static/image/common/back.gif
这组织,在我家碳化物可以判定7级,残余奥氏体无级别,直接判定不合格。主管领导有话,达到6级接近7级按7级 ...
难道就没有返修的余地了??:lol 马残奥已超标,是否和零件预先热处理有关系,渗碳前该零件是锻件。金相见附件,图2是正火后组织,有一点不明白,淬火温度840马残奥组织为何如此高?还请各位专家指点。谢谢 霜月 发表于 2011-11-15 19:32 static/image/common/back.gif
报废太可惜了,可考虑返工挽救。
因为产品是齿轮,有花键,返修后花键变形严重,影响产品装配,因此做报废处理。谢谢您的支持,甲醇改氮甲醇试验完成后,我准备进行热处理变形方面的试验,您能提供些返修工艺,并能使变形可控的经验吗?再次谢谢! 周建国 发表于 2011-11-15 19:32 static/image/common/back.gif
难道就没有返修的余地了??
谢谢!因为产品有花键,返修后变形大,影响产品装配,您有返修工艺吗?对产品变形有没有好的经验和建议,指导我进行一些工艺试验。期盼您的回复。再次谢谢! 图一中组织是否是珠光体+铁素体+残留锻态组织(粗大晶粒+少量魏氏织) ywf 发表于 2011-11-15 19:56 static/image/common/back.gif
马残奥已超标,是否和零件预先热处理有关系,渗碳前该零件是锻件。金相见附件,图2是正火后组织,有一点不明 ...
不用查原材了,是表层碳浓度高造成的,建议楼主生产时,在强渗、扩散、保温淬火时分别用定碳片定碳,结果可能与设备显示的差很多,你试一下。因为我公司要求严,出不合格可能报废,车间找我们检验人员的毛病,我使用此方法让问题得到公司认可,通过调整碳控仪工艺参数,使产品在受控状态了。 辽宁兴城 发表于 2011-11-15 20:25 static/image/common/back.gif
不用查原材了,是表层碳浓度高造成的,建议楼主生产时,在强渗、扩散、保温淬火时分别用定碳片定碳,结果 ...
为何同一工艺(温度,碳势及淬火温度),第二次生产的碳化物2级,马残奥3级。却出现两种载然的不同结果。 本帖最后由 辽宁兴城 于 2011-11-15 20:55 编辑
ywf 发表于 2011-11-15 20:30 static/image/common/back.gif
为何同一工艺(温度,碳势及淬火温度),第二次生产的碳化物2级,马残奥3级。却出现两种载然的不同结果。
这可能是箱式炉生产时,不同工艺过程必须调整温度、碳势的缘故吧?因为碳势与炉温、CO含量、氧探头测得的氧毫伏值、炉压有关,但它们之间不是线性关系,所以要求氧探头、碳控仪精度高些,使生产过程中碳控系统受控。您的产品是属于仪表显示的碳势偏低的一种,还有仪表显示的碳势偏高的,产品反应出渗层一会高一会低的缺陷,很烦人的。 个人也同意楼上,1.05即使不扩散,本工艺也不应该出现如此严重的碳网,实际碳势应该高于测量值了 ywf 发表于 2011-11-15 20:30 static/image/common/back.gif
为何同一工艺(温度,碳势及淬火温度),第二次生产的碳化物2级,马残奥3级。却出现两种载然的不同结果。
两次结果不相同和操作工的过程控制有很大关系,比如氧探头的基准气是否正常,甲醇流量是否正常等。
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