老虎头 发表于 2011-11-23 23:19:00

渗碳缓冷再加热淬火变形明显加大

本帖最后由 老虎头 于 2011-11-23 23:20 编辑

材料 20CrMnTi 卡车变数箱中间轴 长度约600-620mm,直径约80mm,直接淬火轴线摆差大部分10丝以内,部分20-30丝,极少数超过30丝;一日淬火台升降故障,没能及时淬火,前室冷却后,翌日重新加热淬火(850/0.9)到温后保温20分钟淬火,校直时发现变形很大,很多40-50丝,甚者80-90丝,不需校直者几乎没有,为何?求教?

daniel-li 发表于 2011-11-24 08:00:00

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2011-11-24 09:11 编辑

这就是一次淬火相对于直淬的缺陷,而且轴类零件易变形,再者20CrMnTi本身材料也相对易变形

LHH1362 发表于 2011-11-24 08:02:46

你是垂直装料吗?估计是因升降台故障工件缓冷时不是垂直状态、冷却后可能己弯曲了。仅供参考。

孤鸿踏雪 发表于 2011-11-24 09:13:28

请问楼主
    为什么要渗碳缓冷后重新加热淬火?这个材料完全可以渗碳后直接降温至某一温度均温后淬火的

老虎头 发表于 2011-11-24 22:37:06

回复2楼 零件肯定是垂直卡装的了(卡阶梯轴中上部位的阶梯)
回复3楼 淬火台故障,不得已而为之

丹尼尔 发表于 2011-11-27 22:01:15

我想是因为第一次加热渗碳时已经有变形,再重新加热时也有变形,两次变形叠加,所以就.......
要么就是3楼说的“估计是因升降台故障工件缓冷时不是垂直状态、冷却后可能己弯曲了。”
返淬之前,先测一下变形量,应该就可以看出问题点来了。
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